GPJ-120加压过滤机介绍及影响加压过滤机工作效果的主要因素分析

发表时间:2021/7/27   来源:《基层建设》2021年第13期   作者:李浩
[导读] 摘要:本文介绍了GPJ-120加压过滤机主机的结构、特点、故障分析;影响加压过滤机工作效果的主要因素。
        山东莱芜煤矿机械有限公司  山东莱芜  271100
        摘要:本文介绍了GPJ-120加压过滤机主机的结构、特点、故障分析;影响加压过滤机工作效果的主要因素。
        关键词:GPJ-120加压过滤机;结构;特点;故障;工作效果;因素
        1  GPJ-120加压过滤机主机的结构
        1.1 圆盘过滤机
        安装于加压仓内,是滤饼成型设备,每个滤盘由20片滤扇构成,工作时浸入液面深度为50%,滤扇材质为不锈钢,是由专用设备制作而成。
        1.2 加压仓
        加压仓为Ⅰ类压力容器,由两鞍座支撑,两鞍座的下平面直接在承重作用梁上,仓体上设有安全阀。加压仓的一端有一大法兰与活封头组成可拆卸联接,以便从该处装入过滤机、刮板机等大部件,在仓内设有照明及三面维修平台,一般的检修都在仓内进行。
        1.3 刮板输送机
        从滤盘上卸下的滤饼输送到排料装置的设备,上有托链道,下有压链道,底面铺微晶耐磨铸石板,尾部设有断链报警装置。刮板链设有张紧装置,链条伸长时,可通过该装置张紧,电机与减速机通过法兰直接联接,便于拆卸。
        1.4 液压系统:为专用液压系统,用来操纵排料装置中的上、下闸板的开启或关闭。配有空气冷却器对液压油进行冷却或加热,保证液压系统的连续稳定运行。
        1.5 集中润滑系统,整机自动润滑,由分配器按需供油,避免造成浪费及污染,最高供油压力20Mpa。
        1.6 排料装置:加压过滤机的关键部件,该装置主要由上、下仓体,上、下闸板,上、下密封圈组成。通过上、下闸板的交替运行,在保证加压仓压力稳定的前提下,物料以间歇的方式排出仓外,从而实现排料装置的连续运行。
        1.7 反吹装置:能明显提高滤盘卸饼效率,特别适用于滤饼较薄的情况。压缩空气通过气动调节阀调节,使进入反吹风包的气压与加压仓存在一定压差,再通过反吹风阀进行瞬时反吹,从而达到把滤饼从滤扇上吹落的目的。
        1.8 清洗装置:设备停止工作后,清洗附着在滤盘上的煤泥和掉落在加压仓内的煤泥。清洗装置有自动冲洗和手动冲洗两种方式,主管上装有过滤器,保证喷孔不被堵塞。
        1.9 气水分离器:从加压仓排出的空气和水的混合物,通过该装置进行分离,空气从上口排出,滤液从下口排出。为降低冲击,入口必须是切向入口。
        1.10 电控系统:加压过滤机的圆盘过滤机、刮板输送机、清洗装置等安装在加压仓内,工作环境恶劣、动作频繁、闭锁严格,为保证加压过滤机经济合理,安全高效的运行,特配制一套技术先进、操作灵活方便的控制装置,该装置由计算机集中控制,可进行数据通讯,能够参与集控,对加压过滤机系统采用程序控制,参数监测调整,具有操作提示及故障报警等多种功能。电控系统由控制柜和操作台两大部分组成,二者均应安装在距加压过滤机比较近的控制室内,环境温度应特别控制在“18-25℃”范围内。
        1.11 GPJ-120加压过滤机外形照片如下:
 
        2  GPJ-120加压过滤机的特点
        2.1 具有很高的生产能力:处理浮选精煤时生产能力为0.5-0.8t/h㎡,是真空过滤机的4-8倍,对于粒度较细、浓度较低的浮选精煤,真空过滤机处理极为困难,加压过滤机就能胜任,即使是原生煤泥也能进行处理。
        2.2 低的滤饼水份:工作压力为0.25-0.35Mpa,对浮选精煤脱水时,滤饼水份在20﹪以下,解决真空过滤机滤饼水份偏高的问题。
        2.3 能耗低:当加压过滤机工作压力为0.25Mpa,处理相同量的物料时,能耗只有真空过滤机的1/2左右,节省大量的电力,具有很高的经济效益和社会效益。
        2.4 环保、无污染:加压过滤机是将过滤机置于一个封闭的加压仓中,因此可以防止外泄,降低噪声等特点,从而大大改善洗煤厂的工作环境。滤液可循环利用,有利于节能减排。
        2.5 全自动化操作:整机(包括部分辅机)由计算机控制,运行情况可以直观显示。加压过滤机的启动、工作、停止及特殊情况下短时等待均为自动操作,液位、料位自动调整和控制,具有故障报警及停止运转等功能,也可根据实际情况修改自动程序以满足不同工作状态的要求。
        3GPJ-120加压过滤机的故障分析
        3.1 加压仓保不住压力或不上压;
        3.1.1 滤布破损太多(应及时更换);
        3.1.2 滤液管磨漏(及时更换);
        3.1.3 控制盘磨损超限(及时调整、更换);
        3.1.4 内部管道或阀门磨损严重(及时修补或更换)。
        3.2 运行中反吹的效果差:
        3.2.1 反吹风压差不够(提高压差);
        3.2.2 反吹过早或过晚(调整反吹风传感器);
        3.2.3 反吹风包漏风(及时处理);
        3.2.4 反吹阀隔膜损坏漏风(及时更换隔膜)。
        3.3 运行中上料缓慢
        3.3.1 煤浆槽无料或泡沫多(上料);
        3.3.2 入料阀打开不够 (检查修复);
        3.3.3 加压仓入料管道堵塞 (检查清理,用清水冲洗干净);
        3.3.4 上料泵叶轮磨损超限(及时更换叶轮)。
        4 影响加压过滤机工作效果的主要因素
        4.1 加压仓工作压力
        加压仓工作压力也就是过滤的推动力,为过滤两侧的压力差。过滤的推动力是实现过滤的必要条件。当压力增大时,滤饼孔隙度减小,滤饼的阻力随之增大,排出滤液的难度加大。当滤饼的饱和度接近剩余饱和度时,滤饼的水分基本不再降低。在过滤的初始阶段,加压过滤机的处理量随着工作压力增大而增大,滤饼水分随着工作压力增大而降低。但当工作压力达到一定值后,继续提高工作压力对处理量和滤饼水分的影响不大,但是由于动力消耗增大,因而会加快设备部件(比如滤扇、滤液管、压风机等)的磨损速度。因此应针对不同煤质选取合理工作压力。一般情况下,易过滤煤泥工作压力在0.3MPa左右,难过滤煤泥工作压力在0.5MPa左右。
        4.2 入料中的细泥含量
        由于细颗粒浮选速度快、选择性差,往往导致浮选精矿中<0.075mm粒级含量多,因而细泥含量大,灰分偏高。细泥含量的增加,增大了精矿矿浆的粘度,进而会影响过滤速度。细泥含量的突然增大在现场生产中是屡见不鲜的问题。这种状况一般出现在以下几种情况:①井下采煤过断层;②浮选尾煤处理设备出现故障,没及时检修而导致循环水浓度升高;③选煤厂生产压力大,对煤泥水处理环节重视程度不够,不能及时降低尾煤浓缩机中的固体含量而造成洗水浓度上升,进而导致细泥在整个生产系统中循环。出现上述情况时,建议及时改变药剂制度,同时考虑凝聚剂与絮凝剂配合使用,延长尾煤压滤机生产时间,缩短原煤洗选生产时间,以尽量使循环水浓度达标。
        4.3 入料粒度组成
        矿浆的粒度组成对加压过滤机处理能力有很大影响,尤其是<0.075mm粒级含量的增大会使加压过滤机处理能力下降很大,且使滤饼水分升高,矿浆粒度组成均匀,则过滤阻力小,过滤速度快,过滤效果好。
        4.4 入料浓度
        入料浓度增加,可以提高过滤效果。随着入料浓度增加,滤饼厚度也增加。根据FMA蒂利的研究:在低浓度时,细小颗粒极易随着流线直接进入滤布的孑L眼中,或穿过、或堵塞、或覆盖在滤布之上,使过滤介质孔眼很快被堵塞,故称之堵塞过滤。随着入料浓度的提高,将会有更多的颗粒接近或到达过滤介质的孔眼,由于相互干扰,绝大部分颗粒不能进入孔眼而在其上成拱架桥,使滤孑L可在长时间内不被严重堵塞。因此在实际生产过程中,应尽量提高浮选精矿的浓度,同时及时调整各个参数,否则滤饼太厚,容易在没到卸料区时提前脱落而影响过滤效果,而且水分偏高。
 
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