浅谈煤矿瓦斯抽采计量可靠性及影响因素

发表时间:2020/9/1   来源:《工程管理前沿》2020年第12期   作者:张凤旺
[导读] 我国煤矿瓦斯灾害严重,瓦斯治理对保障煤矿安全生产具有特别重要的意义。
        摘要:我国煤矿瓦斯灾害严重,瓦斯治理对保障煤矿安全生产具有特别重要的意义。随着煤矿开采深度及强度的增加,仅仅通过常规风排瓦斯已经解决不了瓦斯超限的问题,特别对于突出煤层,瓦斯抽采已经成为解决煤矿瓦斯灾害问题的根本途径之一。我国绝大部分煤矿都建立了相应的瓦斯抽采系统,但随着抽采的进行,抽采工作面的变更以及抽放管路老化等原因,瓦斯抽采系统的运行状况越来越差,偏离了高效经济的目标。本文对煤矿瓦斯抽采计量可靠性及影响因素研究。
        关键词:瓦斯;抽采计量;可靠性;影响因素
        煤矿瓦斯的主要成分是甲烷,是一种易燃易爆混合气体,其对煤矿开采的安全构成了极大威胁;另一方面,煤矿瓦斯又是一种很好的能源,如能加以收集利用,不仅能达到能源资源的最大利用,同时还可以降低煤矿生产成本,消除瓦斯排放到空气中造成的污染问题。根据相关资料统计表明,现阶段国内大多数煤矿属于瓦斯矿井,煤矿按瓦斯浓度来划分有低瓦斯矿井、高瓦斯矿井及煤与瓦斯突出矿井,各自所占比例可达53.5%、29.5%和17%,由瓦斯造成的安全事故一直是影响煤矿安全生产的主要因素之一。而且,近年来随着开采深度增加,高瓦斯矿井与煤与瓦斯突出矿井比例逐渐增加,瓦斯事故也有上升趋势,因此煤矿瓦斯抽采计量是非常重要的。
        一、瓦斯抽采计量实验
        在实验室开展抽采计量模拟试验,针对串联、并联、连续弯头等不同管路连接类型,利用不同流量测定仪器、方法进行考察测定,综合分析抽采计量的准确性,同时,模拟井下钻孔出水等异常现象,考察分析抽采流量测定的影响因素。管路连接材料:φ50抽采管、φ50弯头、φ50三通、φ50截门、导流管、孔板流量计;流量测定设备:多功能参数测定仪,U型水柱计;负压提供设备:真空泵。
        1.串联方式下抽采计量试验。(1)串联管路连接方式及测定方法。将5个孔板和5个导流管利用φ50抽采管间隔1m串联连接,并接到真空泵上。启动真空泵,待管路内气流稳定后,依次对孔板和导流管流量进行多次测定。通过调节真空泵或管路阀门,调节出不同流量工况,在每个工况条件下对管路所有孔板和导流管分别测定2~3次。本次串联管路模拟考察了10个不同工况、共计22组测定数据。(2)测定数据分析。测定偏差分析。在串联系统不同工况条件下,利用多功能参数测定仪(2台仪器)测定时,偏差分别为0.03~4.88%和0.02~3.38%,均小于5%;利用孔板流量计测定时,偏差为0~36.9%。随着流量增大,无论是多功能参数测定仪还是孔板流量计,偏差均呈现逐渐下降的趋势,说明在测定大流量时,测定数据更加准确;当流量大于0.2m3/min时,孔板测定偏差整体小于多功能参数测定仪,当流量小于0.2m3/min时,孔板测定偏差整体大于多功能参数测定仪,主要是U型水柱计压差很低,人工读数存在较大误差所致。以上表明,在进行较大流量测定时,孔板测定数据更加准确稳定,在测定较小流量测定时,综合参数测定仪避免了人工读数的误差,相对更加稳定。不同测定仪器误差分析。在串联系统不同工况条件下,同时利用多功能参数测定仪(2台仪器)和孔板流量计进行了测定,将同一个工况同一设备多次测定数据平均计算。在同一流量工况条件下,不同的测定仪器误差有较大变化,当测定流量为0.22m3/min(工况点4)附近时,3种仪器测定结果表现出较高的一致性,综合误差仅2.85%;当测定流量小于0.22m3/min时,孔板流量计测定结果略大于多功能参数测定仪;当测定流量大于0.22m3/min时,孔板流量计测定结果均小于多功能参数测定仪。3种仪器综合误差2.85%~18.45%,平均12.9%,呈现两端高中间低的形态,说明在流量偏大或偏小的情况下,不同测定仪器之间误差较大。
        2.并联方式下抽采计量试验。(1)并联管路连接方式及测定方法。将5个孔板流量计和5个导流管利用φ50抽采管并联连接,并接到真空泵上。启动真空泵,待管路内气流稳定后,利用参数测定仪和孔板流量计依次对总管路、1~4号支路进行测定。通过调节真空泵阀门,调节出不同流量工况。本次模拟考察共调节了7个不同工况14组测定数据。

(2)测定数据分析。并联管路抽采方式时,采用参数测定仪测定的总管和各支管流量累计量误差为6.4%~26.8%,平均13.8%,采用孔板流量计测定误差为0.4%~7.0%,平均3.3%,孔板流量计测定准确性明显高于参数测定仪。两种测定仪器误差随总管流量降低呈现增大现象,这和串联管路流量越小误差越大具有一致性。结合串联系统测定数据,测定较低流量时,参数测定仪由于避免了人工读数误差,读数比较稳定,但和真实值误差较大,在并联系统总管流量较低时,部分支管流量处于低流量区间,测定准确性差,支管累计和总管流量产生了较大误差;孔板流量计在测定低流量时,压差较小,测定值在真实值上下波动,多分支累计后与总管流量误差较小。
        二、流量测定准确性影响因素
        考察分析通过开展串联、并联等不同连接形式的管路流量测定分析,可知在理想试验条件下,基本符合流量平衡定律,但实验室模拟管路和井下现场还存在较大区别,井下巷道空间狭小、管路连接弯头、阀门多,此外,还存在钻孔涌水的影响。因此,为了进一步确定井下流量测定误差较大的原因,分别对管路拐弯、水分等影响因素进行模拟考察分析。
        1.拐弯串联连接测定考察。多拐弯串联测定管路连接后,启动真空泵,待管路内气流稳定后,依次对孔板和导流管流量进行测定。通过测定,4个参数测定仪测定流量为0.521~0.539m3/min,偏差为0.91%~1.73%,4个孔板测定的流量值为0.482~0.499m3/min,偏差为0.12%~2.06%,可以看出,在较多拐弯的串联连接方式下(孔板或导流管距弯头较近),利用相同的流量测定设备测定同一流量时偏差很小,利用参数测定仪和孔板流量计两种仪器测定误差为4.24%~7.41%,和无弯头串联测定的偏差及误差相当,可以认为,导流管或孔板本身的直管段长度足够使气流趋于稳定,抽采管路中的弯头不会对流量测定产生影响。
        2.水分影响因素考察。井下测定时,由于部分钻孔出水,水被负压引流至抽采管路,可能会影响流量测定的准确性,为了验证,对管路进行了注水模拟。通过在3号孔板处加水,依次对孔板和导流管流量进行测定,通过测定发现,当注水量较大时,多功能参数测定仪及U型水柱计波动均很大,无法准确测定管路流量,可以认为,管路内积水是影响流量测定的主要因素。
        对于瓦斯抽采技术而言,其抽采方法要根据煤层的地质构造、煤层透气性、采煤工作方式以及工作面通风方式等的特点,结合开采工艺来确定,不同的条件采用的抽采工艺应恰当进行选取。然而无论是采用什么抽采技术,都要保证封孔质量良好好,不漏气,才能保证采出高体积分数的瓦斯,提高抽采效果。而对于瓦斯计量技术而言,由于瓦斯气湿度大、粉尘多、处理工艺简陋、现场条件恶劣、维护能力弱,因此对计量方式的选取应选取耐脏污介质能力强、测量范围宽、永久性压损小、测量性能稳定的计量技术。
        参考文献:
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