火电厂锅炉低氮燃烧改造与运行优化调整分析 邢文宾

发表时间:2020/11/19   来源:《基层建设》2020年第20期   作者:邢文宾
[导读] 摘要:近年来,社会发展迅速,我国的锅炉行业的建设的发展也有了创新。
        华电宁夏灵武发电有限公司  宁夏银川灵武市  750400
        摘要:近年来,社会发展迅速,我国的锅炉行业的建设的发展也有了创新。锅炉设备作为发电厂生产体系的核心设备。新时期,在发电厂生产中除了要关注锅炉设备运行带来的经济效益,同时还要注重锅炉生产对自然环境的影响。其中,NOx作为锅炉运行中产生的有毒有害气体,发电厂想要长足发展,就必须要满足NOx排放要求。基于此,文章重点探究发电厂锅炉低氮燃烧改造措施,进而分析优化调整方法。
        关键词:发电厂;锅炉燃烧调节;优化措施
        引言
        锅炉燃烧调整是锅炉运行中最基本、最频繁的一项调整,随外界工况变化要随时进行调整,因此燃烧稳定意味着锅炉运行稳定、机组运行稳定。及时对锅炉内部各种参数进行调整,从而使锅炉适应外界变化,并且调整在一个较为稳定的水平上,才能够保证稳定的电力输出。
        1发电厂锅炉低氮燃烧改造技术原则
        1.1把握现实存在的问题
        根据锅炉运行紧密结合受热面出现的问题与情况,设定解决问题的改造方案,如锅炉金属管材老化严重,则要进行更换升级;如果是系统结构、设备布置不合理,则要从系统、结构优化角度进行处理。
        1.2联合制定改造方案
        制定方案通常是由制造厂家制定设计方案,根据发电厂锅炉运行环境、运行参数,对可能存在的影响因素进行论证、分析,确保整个改造方案的科学合理性。全方位考量局部改造对整个生产系统的影响。如在管材设计中,如果管材老化需要进行升级,则通常受热面规格不发生变化;如果因设计问题进行改造,则要综合考量受热面管材布置、重量变化、管材规格等,还要提前明确烟气系统阻力、汽水侧阻力影响。改造图纸要到锅炉运行现场进行校对,充分考虑现场空间环境的限制,新管排布置要贴合设计图纸内容,做好实地测绘工作。
        1.3科学应用低氮燃烧技术
        为了能够减少锅炉燃烧中的NOx排放量,要积极采用低氮燃烧技术,并配合烟气脱硝技术。通过研究发现,低氮燃烧技术借鉴了NOx生成机理,主要应用了的低氧燃烧、烟气再循环。通过在纵向部位增设燃烧器,可以实现氧化还原、主还原、燃尽区三个模块形成。在此过程需要结合锅炉的实际运行情况,在合适位置安装燃烧器,有助于锅炉内部有机染料、配风的低氧低温燃烧,同时进行分区、分级处理,严格控制NOx的排放量,起到清洁燃烧效果。
        2发电厂锅炉燃烧优化
        一般来说,锅炉燃烧必须确保持续性与稳定性,优化调整燃料配比与送风参数。同时,为了确保锅炉膛内燃料处于充分燃烧状态,必须转变锅炉燃烧控制模式,以此承载锅炉机组负荷变化。通过优化调整锅炉燃烧方式,可以确保锅炉燃烧系统内部的压力、蒸发量与温度的合理性,以此充分燃烧燃料,维护燃料输出的稳定性与安全性,避免出现燃烧器烧毁、燃料结渣等问题。同时,可以提升机组运行经济性与技术性,降低污染物排放量,避免污染大气环境。由于锅炉燃烧效率会直接影响锅炉机组与发电厂运行效益,所以燃烧优化调节任务在于适应外界负荷需求,满足蒸汽质量要求,维护锅炉运行经济性与安全性。针对一般固态排渣煤粉炉,燃烧调节主要包括以下内容:第一,保证汽温、汽压、蒸发量的稳定性,整个燃煤充分燃烧,火焰分布均匀,避免损坏过热器与燃烧器;第二,确保机组运行热量,减少燃烧污染物排放量。同时,提升燃烧过程的经济性,优化风煤配合、送吸风配合、二次风配合,保证炉膛稳定。
        3优化措施分析
        3.1降低各项热损失的技术措施
        (1)排烟温度的分析与调整:排烟温度高直接对应着排烟热损失的增加,同时发电煤耗也增高,对电除尘及脱硫设备的安全运行也会造成影响。(2)造成排烟温度升高的主要因素:1)漏风;2)掺入的冷风量;3)受热面积灰。

(3)降低排烟温度的技术措施:1)我公司漏风治理情况。通过数据比较发现炉底漏风较大,280MW负荷排烟温度为139.5℃;治理后,280MW负荷为126.5℃;同负荷排烟温度下降约13℃,锅炉效率提高约0.8%。2)我公司磨煤机冷风优化情况。负荷250MW以上(一般为3号磨备用),当3号磨冷风开30%时,如磨出口关断挡板全开,实测3号冷风70~80t/h。通过对比,磨出口关断挡板全开,入口冷风开30%时,锅炉排烟温度136.43℃;磨出口关断挡板全关后,同负荷下排烟温度133.72℃,降低了2.71℃。分析总结:公司提高吹灰效率后,积灰问题已基本排除,排烟温度高主要与锅炉漏风和掺冷风量有关,因此运行中应加强这两方面的调整,进一步降低热损失。
        3.2基于检测技术的优化技术
        在优化锅炉燃烧时,需要通过检测技术分析锅炉燃烧的相关参数,以此优化锅炉的燃烧过程。检测技术的原理在于锅炉运行期间,技术人员通过监测烟气含氧量、飞灰含碳量、煤粉浓度,整合控制火线图像参数,以此调节锅炉燃烧,确保燃料燃烧的经济性,减少污染物排放量。其次,通过锅炉炉膛火焰检测技术、风煤测量技术、煤炭技术、锅炉燃烧排放物检测技术,合理测定锅炉燃烧参数,确保锅炉燃烧的经济性与安全性。然而,我国多数发电厂所安装的测量仪准确性不足,相应降低锅炉燃烧优化设备的效率,对锅炉燃烧优化进程造成较大影响。
        3.3主燃烧器改造
        在主燃烧器改造当中,除了要确定主燃烧器标准高度,还要固定好四角风箱风道、挡板风箱位置,将弯头、喷口全部更换,保证每个构件均可以达到使用标准。在最最末层使用插入式等离子燃烧器,更改余下一次风燃烧器为浓淡燃烧器,根据实际改造方案做好浓淡燃烧器类型选择。结合以往的改造方案,高耐热性钢板使用效果较好,可以保持四层中间二次风喷口时刻保持封闭状态,之后将余下的二次风喷口更换,兼顾贴壁风喷口布设位置,保持水冷壁表面上含有充足的氧气,避免氧气过少无法满足标准,否则可能在围炉内出现温度超标、结渣、腐蚀等问题。此外,要将剩余二次风喷口进行整改,重点改变射流方向,重点控制一次、二次风射流方向喷口角度,保证前期缺氧燃料、后期供给氧之间混合足够充分。
        3.4炉膛内含氧量调节
        在正式进行低氮燃烧系统调节前,发电厂技术人员要提前分析NOx等有害气体排放量的影响因素,在确定了主要因素之后,再采取针对性的解决措施,保证锅炉污染气体排放控制的效果。炉膛内的氧气含量与NOx排放量有直接关系,也就是炉膛内氧气含量越高,则NOx气体生成量也就越高。在提出NOx排放量控制的目标后,即可进行炉膛含氧量调整工作,适当降低炉膛含氧量参数,确定最佳含氧量动态范围。虽然在理论上降低炉膛的含氧量可以减少NOx生成量、排放量,但如果炉膛内含氧量过低会直接影响锅炉其他部位正常运行,如会大大增加飞灰类可燃物(由于氧气少,导致不完全燃烧),增加了炉膛内含碳量,降低炉膛内部系统的运行效率。可见,含氧量调节必要在科学的范围下进行,最好维持在2.5%~3.5%之内。
        结语
        综上所述,发电厂锅炉低氮燃烧改造工程具有工艺标准高、技术性强、专业严格、实施过程复杂等特点,因此必须要全方位加强低氮燃烧器改造方案的研究工作。通过科学改造、合理调整,提高锅炉燃烧效率,有效控制NOx生成量,提高了发电厂运行的经济效益、社会效益、环境效益。未来,随着我国对环境保护工作愈加重视,发电厂管理人员要将环境保护作为科学生产前提,根据政策要求、生产状况,对锅炉低氮燃烧系统进一步升级改造,确保锅炉运行能够满足社会可持续发展需求。
        参考文献:
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