申光高强度螺栓热处理车间废气治理工程的难点及对策研究

发表时间:2020/9/3   来源:《基层建设》2020年第10期   作者:蔡敏
[导读] 摘要:废气治理,是当代工作环保化生产的主要环节。
        上海环境节能工程股份有限公司
        摘要:废气治理,是当代工作环保化生产的主要环节。为此,本文结合上海环境节能工程股份有限公司提供的资料,着重从源头治理、吸附处理等方面,探究高强度螺栓热处理车间废气治理方法,以达到明晰技术要点,促进企业生产技术手段革新的目的。
        关键词:废气治理;治理难点;应对方案
        引言:车间废气处理,是工业生产加工中的主要环节,有序的废气治理工作,不仅可以降低生产成本,还实现了绿色化加工的开发趋向。为了将现有的汽车废气处理方案设计到最佳,也应针对项目建设的基本情况,做好日常生产中难点问题的应对。
        一、申光高强度螺栓热处理车间废气治理工程的难点
        (一)工程概况
        上海申光高强度螺栓有限公司,位于浦东新区临港重装备产业区江山路2866号[1]。企业设有热处理车间,热处理车间配置7条热处理(淬火)生产线,每条生产线都有淬火炉(工作温度800-900℃)和回火炉(工作温度400-500℃);淬火炉、回火炉均使用电能,淬火工艺冲入80%甲醇和20%的乙醇。从南往北7条生产线使用的淬火液分别为:水、水、水、油、油、油、水。生产过程中主要产生淬火炉废气和淬火油烟。
        (二)工程治理难点
        结合申光高强度螺栓热处理车间废气治理工程的基本状况,可将工程治理的难点归纳为:
        (1)申光高强度螺栓热处理车间厂房跨度较大,140m*40m,废气收集末端和前段废气工况差异较大。即,大范围内废气收集期间的可控性较低,后续工作具体实施过程中,技术人员很难保障100%的进行气体收集。
        (2)废气种类均为高温气体,除了油雾以外还有少量未燃尽和逸散的有机废气,对工艺认识不足,识别容易遗漏,导致末端处理措施缺失。
        (3)废气中水蒸气和油雾容易形成冷凝液,影响末端整体的处理效果。淬火油烟的主要成分为油雾,此类物质遇水容易凝固,且具有较强的黏着性,后续处理难度系数较高。
        (4)淬火炉涉及废气无组织排放的点位较多,收集困难。淬火炉废气的成分为CO2、CO、H2、甲醇、乙醇、水蒸气。氢、氧离子均是空气成分之一。为此,它们容易与空气相互融合,实际收集与管理的难度系数自然比较高。
        二、申光高强度螺栓热处理车间废气治理工程问题应对策略
        (一)依据指标确定废气处理思路
        螺栓热处理车间废气治理的最终目的是降低生产污染,提升工业加工资源的利用率。而明确废气处理思路的首要环节,就是依据相关指标做好废气处理思路分析。本次项目工程全面展开前,技术人员一方面是对当前产品生产加工的具体情况进行了综合勘察,确定企业日常生产的基本需求。另一方面是按照《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015、《上海市工业挥发性有机物治理和减排放方案》等文件,分析高温螺栓在淬火工艺中,进入油槽坑时产生的油雾处理方向[2]。
        即,废气治理系列工作有序安排过程中,技术人员首先要从宏观层面寻求技术开发的主导趋向,协调实行各类工作的统筹安排,这是有序解决各项生产与管理具体工作的第一环节。
        (二)源头部分针对控制
        绿色环保式的生产与开发,是当代工业技术生产系列活动推进的最终目标,源头控制能够避免气体大规模扩散、后续油烟、油雾控制困难的状况。为此,源头部分针对化处理,自然也是问题有效性应对的方法。
        企业本次在源头控制部分给予的问题应对工作系列要点为:(1)对油雾生产部分的具体情况进行综合考察,并确定生产加工过程中油雾产生速率为1.07kg/h、产生为浓度82.31mg/m3、产生量为6.4t/a;(2)加强烟雾源头下料部分的控制强度,将传统的垂直性投放转变为沉浸式下料法,从而避免污染物的喷溅;(3)为避免源头产生部分导链螺栓拿出时,产生油面、油槽泄露等问题,也采用导链在油面处理部分进行辅助提升,继而规避了导链迅速提升造成的油烟喷溅状况。
        高强度螺栓热处理车间废气治理期间,源头环节治理工作实施过程中,一方面是从废气初始产生部分进行调控,一方面是从源头导出环节进行处理,这样相互控制方式,可最大限度的规避资源运用损耗,实现了科学化的资源处理。


        (三)废气收集渠道的调节
        当前,高强度螺栓热处理车间废气收集,主要依靠的是单个淬火炉方式进行废气操控,它能够在小空间范围之内缓慢的进行废气收集。而车间废气处理空间较大,后续进行施工管理时,技术人员就针对此方面问题,给予了渠道部分的相应调整:(1)火炉进口油雾为零件前道工序中附着的润滑油,油坑前段和油坑后段(4#-6#)为淬火油受热高温区域。此部分主要采用耐高温钢管进行集中性传导,且此部分管道主要以螺旋式设计,从而避免了废气初步传输阶段烟雾堆积扩散的状况;(2)在火炬上方1m处,分别进行烟雾、烟气收集[3]。同时,为避免资源收集温度下降后出现大规模凝聚的状况,也采用油脂酸类物质燃烧分解法进行资源初步处理。
        油脂酸类物质燃烧分解,可初步将废气中的物质进行降解,降低油雾分子之间的密度。此时,后续资源难度就会大大降低,继而实现了环保开发与综合生产的效果。
        (四)压损远端调节法
        高强度螺栓热处理车间废气处理时,考虑到废气多重气体混合的状况,也在各项因素高强度控制的状态之下,实行了远端高强度控制策略进行环保回收与退调节。其一,直接在高强度控制结构网络上,采用远近高压调节法,破坏混合气体中的分子结构,组织各类因素之间的二度融合;其二,废气中水蒸气的凝结与挥发问题,也是压损远端控制的主要因素。
        企业进行高强度螺栓热处理车间废气时,对于压损远端调节部分给予的控制要点可归纳为:(1)技术人员依据《通风管道沿程阻力计算选用表》,对废气传输、转换、分解等环节的压力控制要点进行调节,先确定给压最低值,然后按照每间隔30-60分钟增加的一次的标准进行提升,直到压力调控强度达到最大值。本次局部阻力估计值为500pa,本次降压损失强度为946pa;(2)为了有效应对淬火炉生产过程中,挥发的水蒸气和冷凝的油雾液滴问题,生产与控制区域上均安装了控制阀,它可以随时依据前期废气收集与处理的状态,对后续剩余的烟雾与水汽进行彻底清理,此过程可以大大降低油雾中水分子凝固层面的残留,从而达到各项要素绿色开发与最优化处理的状态。
        环保开发,是高强度螺栓热处理车间废气处理的主要目标,压损远端控制环节,实现了依据资源生产与控制基本结构,最优化安排的探索状态,它能够大大提高资源处理的协调度。
        (五)油雾净化操作
        高效能油雾离子净化工作有序实施过程中,油雾净化工作的调节,是依据离子自由基的系列变化特征,实行的油雾资源净化绿色转变过程。企业本次进行油雾净化操作期间,油雾净化操作部分的要点可归纳为:(1)将废气放置在低温等离子引体环境之下,并通过电离、降解、激发、分子还原等操作,损坏油雾化学结构链。(2)在油雾污染物质处理时,尽量通过外部电解强弱调节法,制造能量冲击碰撞结构,并借助氢气、二氧化碳等气体中氢氧离子的作用,增加污染物中离子因素活力,为后续油雾彻底清理提供保障。(3)等离子反应结构链操作时,技术人员也通过化学键结合操控法,将分子结构链进行吸附处理,以提升离子吸附的强度,进而确保一次性将油雾分子组织造成破坏。
        高效能无油雾处理工作具体实施过程中,有序实行油雾净化的过程,不仅是从油雾因子处理的难以程度上进行方法探索,还从油雾净化原理层面进行剖析,它实现了工业废气的废气处理。
        (六)活性炭辅助吸附
        活性炭油雾清理期间,为确保油雾污染问题的有序调节,实际操作时也可以借助活性炭开展系列工作。结合企业基本情况,将该部分的分析要点归纳为:(1)设置集气罩,收集50℃-60℃油雾废气,通过管道送至离心甩油器除油,同时除去大部分甲醇、乙醇,少量有机废气(甲醇、乙醇)。再经过除雾器,除湿后进入活性炭装置吸附后,最后经由15m排气筒达标排放;(2)选择丝网和折流板、或过滤棉除雾器空箱,将烟雾流速设计5m/s,流经截面尺寸为1800*1800mm。此类活性炭吸附方式,主要是借助管网进行页面液滴强度的调节,实现了液滴水蒸气与油雾分离;(3)按蜂窝活性炭密度0.45g/cm3,装填重量1.215t,直接运用活性炭进行污染物吸收。
        活性炭吸附法,是废气处理中操作最为便捷的方式,但其吸附效果较差,后续资源运用期间,可通过资源辅助方式,进一步增加活性炭的吸附强度。
        结论:综上所述,申光高强度螺栓热处理车间废气治理工程的难点及对策分析,是工业生产资源最优化调节的理论归纳。在此基础上,本文通过依据指标确定废气处理思路、源头部分针对控制、废气收集渠道的调节、压损远端调节法、油雾净化操作、活性炭辅助吸附等方面,分析车间废气治理操作要点。因此,文章研究结果,为城市资源绿色化开发提供了新思路。
        参考文献
        [1]代可,李保亮,陈一.汽车涂装车间VOCs废气治理形势与技术运用[J].电镀与涂饰,2019,38(22):1236-1241.
        [2]蒋鹏飞.轮胎硫化废气高效节能收集系统对废气治理的重要性[J].橡塑技术与装备,2019,45(09):40-44.
        [3]张志浩.抚顺石化催化剂厂废气治理项目风险管理研究[D].辽宁石油化工大学,2018.
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