(中国石油大港油田公司第六采油厂 河北黄骅 061100)
摘要:由于井口原油通过光杆与盘根密封的井口进入油管线,在抽油井生产过程中,光杆上下运动,与油管之间的产生磨擦,光杆受到划伤,进而腐蚀、加快盘根的磨损,致使井口盘根与光杆密封不严而造成漏油,给生产带来很大的麻烦。本文针对这一现象阐述了造成抽油机井口漏油的原因,并提出了相应对策。
关键字:抽油机;漏油原因;处理
油田井场地面管理是采油工的一项重要日常管理工作,由于井口原油通过光杆与盘根密封的井口进入油管线,在抽油井生产过程中,光杆上下运动,与油管之间的产生磨擦,光杆受到划伤,进而腐蚀、加快盘根的磨损,致使井口盘根与光杆密封不严而造成漏油,给生产带来很大的麻烦。随着清洁生产方式的推行,整治井口漏油,减轻工作量,节能减排,成为原油生产的一个重要环节。如何避免抽油机井口漏油,应该作为一个采油工程的课题加以研究改进。
1 造成抽油机井井口盘根盒漏油的主要原因分析
1.1油井回压高,引起泄漏。造成油井回压高的原因有许多,例如:部分井单井管线较长,起伏大;油井油稠;中转站倒越站等均可造成单井回压较高,引起盘根盒原油泄露。
1.2盘根盒压盖不严造成原油泄漏。从现场经验得出,对于套管气较大安装油套连通的油井,由于油套压较大,抽油机运行一段时间后,盘根盒压盖易出现倒扣现象,从而导致压盖不严。造成原油泄露。
1.3光杆表面粗糙,工况差。我们在调整防冲距,换传感器等日常工作中需要打光杆卡子卸载,这样一来,导致光杆受损严重,表面留下的划伤瘢痕与井下的油气水中腐蚀物质接触,导致腐蚀速度加快,特别是高含水井,光杆被腐蚀成麻点和小坑,造原油渗漏。
1.4光杆温度高,烧盘根。对于出液正常的井靠产出液自然润滑,但间抽井、长关井开井时和间歇出油无液干抽时会引起光杆发烫,导致盘根迅速烧坏,引起井口漏油;此外,对于稠油生产的油井,采用电加热降粘也会引起光杆温度高,进而造成井口漏油。
1.5光杆不对中形成偏磨。光杆偏磨是抽油机井最常见也是最难处理的问题,抽油机的悬点(铅垂线与驴头圆弧相切的切点叫悬点)与井口不对中,造成光杆磨格兰或油管,使格兰或光杆起毛刺,进而损坏盘根,导致盘根密封性大大下降,盘根磨损程度加快,导致抽油机井口漏油。
1.6光杆腐蚀形成磨损。九十年代后期,大港油田第六采油厂部分区块实施聚合物驱,注聚见效后,发现随着采出液中含聚合物的浓度大大增加,光杆腐蚀问题日趋严重。光杆表面有不同程度的条、坑和点腐蚀现象。光杆腐蚀严重,导致盘根更换频繁,与此同时,造成井口漏油。
2 井口盘根盒原油泄露的处理方法
为避免抽油机井口的漏失,减轻采油工劳动强度,减少油田污染、保护环境,采油工人除定期巡视油井外,对发现的问题,应针对原因进行如下整改措施:
2.1井口回压问题。
对于油井油稠引起的单井回压高,就需要通过地面掺热水、定期加药降粘等手段来降低回压;对于中转站倒越站引起的单井回压高,就需要我们平时对中转站的设备设施定期保养维护,尽量减少倒越站的次数;同时采油工通过定时巡井,仔细观察油井压力的变化,掌握油井回压和产液量的波动规律,发现异常,在第一时间作出判断,进行处理,可有效地防止和调整抽油机井口压力的变化,解决井口压力过大问题。
2.2盘根盒密封问题。
盘根盒密封不严,直接原因可能是盘根盒松,盘根磨损严重或盘根老化。如盘根盒不严,在抽油机光杆下行时,用管钳旋紧盘根盒即可;盘根磨损严重或盘根老化,需要更换新盘根。在现场实践中,采油工以抽油机皮带为材料,通过编“小辫”而成的自制盘根往往比成品盘根耐磨性、密封性更强一些。
2.3光杆表面粗糙,工况差问题。
对于光杆表面粗糙,工况差还要从造成这一问题的原因入手,尽量避免损坏光杆。例如:需要打方卡子卸负荷时,尽量选择无牙的方卡子,而且打完卡子后,要用平锉将光杆锉光滑,防止其起毛刺损坏盘根。
2.4光杆温度高问题。
对于油稠井采用电加热降粘引起的光杆温度高这一问题,可以考虑其它降粘的方法,例如:地面掺热水降粘法;井口套管加药降粘发等。对于间抽井要定期往光杆上涂抹黄油润滑光杆,减少光杆与盘根的摩擦。
2.5光杆不对中问题。
抽油机井口发生偏磨主要是由于抽油机整体位移、基础底座下沉和抽油机水平高度达不到要求、游量不正等原因造成的。通过对抽油机井口机械运转系统的分析,找出存在的问题。运用抽油机整体调整工具,实现抽油机整体前、后、左、右的移动和水平度的调整,达到井口对中精度(毫米级),同时应做到随时发现随时调整。
2.6光杆腐蚀问题。
对光杆腐蚀问题,从经济性和实用性出发,建议采用如下建议:对光杆进行热浸锌处理,处理后光杆表面形成铁锌合金层和镀锌层,铁锌合金可增强光杆表面的强度和耐磨性;采用高分子涂料涂覆技术,在光杆外层涂一层耐性好、耐磨、附着力好的高分子涂层,可以对光杆起到保护作用。
3 结语
通过以上原因分析与处理措施研究,可有效解决抽油机井口盘根盒漏失问题,大大减轻采油工人的劳动量,提高了设备的管理水平、油井生产时率和抽油机光杆使用寿命,降低开采综合成本,减少对环境的污染,实现安全环保稳产高产。
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