M701F4 燃气-蒸汽联合循环机组 FCB 试验浅析朱贺

发表时间:2020/6/17   来源:《中国电业》2020年第5期   作者:朱贺
[导读] 本文介绍了三菱M701F4燃气-蒸汽联合循环机组的基本配置
        摘 要:本文介绍了三菱M701F4燃气-蒸汽联合循环机组的基本配置,该电厂机组的FCB试验流程,详细分析了FCB试验中设备的动作情况及试验失败后采取的措施,以供大家一同探讨。
关键词:M701F4;FCB试验
1 引言
某电厂现有两套额定功率为460MW的M701F4热电联产燃气蒸汽联合循环机组,每套机组包括一台低NOx 燃气轮机、一台燃机发电机、一台蒸汽轮机、一台汽机发电机、一台无补燃三压再热型余热锅炉及其相关的辅助设备,外加配套热网工程。本文叙述了该电厂机组的FCB试验流程,详细分析了FCB试验中设备的动作情况及试验失败后采取的措施,以供大家一同探讨。
2 FCB试验介绍
2.1 FCB试验背景
   FCB(FAST CUT BACK),即机组快速甩负荷并带厂用电运行。现广东电网公司要求我厂具备FCB功能和孤网运行能力,以备台风等因素导致电网故障时,可维持向电网稳定供电或快速减出力维持自带厂用电运行,并且在电网恢复启动时快速对电网供电。
2.2 FCB逻辑定义
        1、燃机主变高压侧断路器分闸位置and燃机发电机出口断路器合闸位置;
        2、燃机FCB或负荷波动;
        在1或2触发的情况下,要满足3
        3、汽机发电机功率>30MW
        注:2、燃机FCB或负荷波动的逻辑定义为:
        1)负荷波动(-“与”)
燃机负荷低于27MW上升沿延时0.15秒
燃机负荷高于135MW下降沿延时5秒      “下降沿延时120秒”
MD3信号(RTD SPEED且52G CLOSE)   
52L CLOSE
        2)主变高开关跳闸,燃机自带厂用电孤网运行
        52L OPEN and MD3信号“下降沿延时120秒”
2.3 FCB试验前操作准备工作
        1、启动#3燃机润滑油直流油泵,检查压力正常;
        2、启动#3燃机密封油直流油泵,检查压力正常;
        3、启动#3汽机润滑油直流油泵,检查压力正常;
        4、微开#4汽机低压轴封滤网疏水阀;
        5、启动柴油发电机运行。
        6、未试验机组供热。
2.4II套机组50% FCB试验
        #3燃机负荷165MW,#4汽机负荷106MW,在NCS上断开#3主变高开关2203,后续动作为:
        1、#3燃机进入FCB状态,带负荷4.7MW,为#3高厂变供电,#3燃机升速到3054rpm。
        2、#4汽机跳闸,高、低压主汽阀全关信号立即触发, 62S后中压主汽阀全关信号触发,逆功率动作,#4发电机解列。
        3、#4机高压主汽调阀关至0.6%,其他阀门动作正常。


        4、高旁开至68%,中旁开启较慢,高旁后压力升至4.76MPa,触发高旁快关,高旁减温水调阀切至手动并全关。待高旁后压力降至2.74Mpa,手动开高旁至50%,高旁后温度上升,高旁减温水调阀因已切至手动未开启,高旁后温度上升至465℃,再次触发高旁快关。高压汽包水位最低-307mm,而中压汽包水位最低-528mm,最高355mm。
        5、#4汽机跳闸前,轴封处于自密封,跳闸后,辅汽供轴封调阀自动开启较慢,轴封母管压力最低下降至0,真空最低降至83.1kpa。
        6、#3燃机TCA报警“GT HOUSE LOAD OPERATION”,退出“NORMAL”模式;“GT ALR ON”退出;“GT COORDINATION MODE ON”退出;
        7、出现“FGH流量低”报警(FGH流量:33T—10.8T—20T左右波动,中压给水泵未跳闸);
        8、TCA回水至凝汽器流量控制阀迅速开至60%,TCA回水至锅炉流量控制阀最小关至3%,TCA流量有波动。
2.4  II套机组20MW FCB试验
        #3燃机带负荷34MW,在NCS上断开#3主变高开关2203,#3燃机进入FCB状态,“GT ALR ON”退出,带负荷4.7MW,为#3高厂变供电,锅炉各汽包水位无波动。
2.5 II套机组100%负荷FCB试验
        #3机负荷280MW,#4机负荷138MW,#3燃机负荷165MW,在NCS上断开#3主变高开关2203,试验后续动作:
        1、高旁开至68%,中旁开至96%,高旁后压力3.61MPa—3.76MPa—3.26MPa;
        2、#3发电机过频一段保护动作,#3燃机跳闸,最高转速3105rpm。
        3、II套机组6kV快切动作,6kV ⅢA、ⅢB段由#3高厂变切至由#9高备变供电。
        4、真空-93.3KPa—-77.6KPa,凝汽器保护动作快关中旁,中压汽包水位:-30mm—-136mm,高压汽包水位17mm—42mm;。(注:真空下降原因为4A、4B循环水泵出口液动蝶阀自动关闭,导致4A/4B循环水泵跳泵)。
        5、辅汽联箱压力0.9 MPa—0.5 MPa,轴封压力先下降后维持19 KPa。辅汽供轴封调阀:0%—57%,之后继续开大;
        6、4B高压给水泵工频启动,4A高给泵未跳闸,4A高给泵电流低8A。4B高压给泵备用启动原因:“高压给水泵A变频运行”为“0”。
        7、4A凝泵变频跳闸,4B凝泵工频启动,联启备泵原因为:凝结水泵A停止”为“1”
        8、4A、4B循环水泵跳闸,原因:泵出口液控蝶阀失电全关。
        9、#1、#2、#3、#4、#5、#6冷却塔风机跳闸,原因:低电压保护动作;。
        10、4A真空泵、4A EH油泵、4B EH油循环泵均跳闸,对应的备用泵启动;。
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: