脱硫吸收塔氯离子突升原因分析

发表时间:2021/5/27   来源:《当代电力文化》2021年第5期   作者:李大鹏
[导读] 脱硫吸收塔浆液氯离子的最主要来源是燃煤燃烧产生的烟气携
        李大鹏
        国家能源集团内蒙呼贝电厂 内蒙古 呼伦贝尔 021025
         
        摘要:脱硫吸收塔浆液氯离子的最主要来源是燃煤燃烧产生的烟气携带,对烟气中SO2有效脱除、对反应生成物(石膏)品质、设备系统腐蚀、设备安全平稳运行均带来了不利影响,是火电厂脱硫系统需控制的重要指标之一。基于此,本文详细探讨了脱硫吸收塔氯离子含量高的原因及其控制措施。
        关键词:吸收塔;氯离子;危害;原因;措施
        一、氯离子概述
        氯离子(Cl-)是广泛存在于自然界的氯的-1价离子,无色。氯离子是生物体内含量最丰富的阴离子,通过跨膜转运和离子通道参与机体多种生物功能。在化学反应中,氯原子得到电子,从而使参加反应的氯原子带上电荷。带电荷的氯原子叫做氯离子。氯因得一个电子而形成带一个负电荷的氯离子Cl-。
        二、吸收塔浆液中氯离子的来源
        一般浆液中氯离子的来源主要由工艺水和烟气两部分构成。工艺水在火力发电企业中主要是生水,电厂设计的工艺水补水水源是城市中水,正常城市中水氯离子的含量为150~200mg/L;烟气中的氯离子主要来源于HCl气体和灰尘中的氯化物,特别是灰尘颗粒中的氯化物占的比例又很大。
        三、氯离子高的危害
        1、加剧吸收塔内金属件腐蚀。氯离子对不锈钢造成腐蚀,破坏钝化膜;同时,不断富集的Cl-,会直接降低浆液的pH值。由此引起的金属腐蚀、缝隙腐蚀及应力腐蚀,造成浆液循环泵、搅拌器等设备的腐蚀严重,缩短设备寿命。
        脱硫设计吸收塔内金属件时,把吸收塔内浆液允许的氯离子浓度作为一个重要的设计依据,允许氯离子浓度越高,使用的材料就越好,同时造价就越贵。当前,设计单位普遍认知氯离子浓度≯20000mg/L时,2205或2507等材料可满足,若氯离子浓度更高,可使用更好的材料,如哈氏合金等镍基合金。
        2、降低吸收塔浆液的使用效率,增加脱硫剂耗量和设备电耗。浆液中氯化物大多以氯化钙的形式存在,钙离子浓度的增大,在同离子效应(两种含有相同离子的盐或酸或碱,溶于水时,他们的溶解度或酸度系数都会降低,这种现象叫做同离子效应)作用下,将抑制石灰石的溶解,降低液相碱度,从而影响到吸收塔内的化学反应,降低了SO2的去除率。
        氯离子的扩散系数较大,具有排斥HSO3-或SO3的作用,影响SO2的物理、化学吸收,抑制脱硫反应的顺利进行,导致脱硫效率下降。同时,随着吸收塔浆液Cl-含量的增加,浆液性质可能会改变,塔内浆液会产生大量气泡,造成吸收塔溢流,产生的虚假液位,干扰运行人员判断和调整,造成浆液循环泵的汽蚀或跳闸,甚至导致浆液进入原烟道。
        另外,因氯离子较强的配位能力,在高浓度下会迅速与烟尘中的Al、Fe和Zn等金属离子配位形成络合物,将Ca或CaCO3颗粒包裹起来,严重降低其化学活性,浆液的利用率下降,最终导致吸收塔浆液内的CaCO3过剩,但pH值却无法上升,脱硫效率降低。若要确保脱硫效率和实现达标排放,就需提高液气比,从而使浆液循环系统电耗增加。
        3、影响石膏品质。吸收塔浆液中氯化物浓度升高,会抑制二氧化硫溶解生产亚硫酸氢根,引起石膏中碳酸钙含量增大,氯离子含量增加,石膏脱水性能下降,石膏品质恶化。若想得到更高品质的石膏,就需大量增加冲洗水量,使整个系统形成恶性循环,并且进入脱硫废水中的氯离子含量大幅增加,废水处理难度增大。
        四、氯离子含量高的原因
        1、烟气中氯离子。

烟气中的氯离子主要受煤中含氯量的影响,但通过改变配煤方式、改变煤种来检查浆液中氯离子的浓度无明显降低趋势。
        2、脱硫用水中氯离子。火电厂用地下水作为工艺水的补水源,工艺水的氯离子含量在10~150mg/L,而电厂工艺水补水源为城市中水,氯离子的浓度为150~210mg/L,高于同类型发电机组,增加了吸收塔中浆液氯离子含量。同时作为溶解石灰石的水也是中水,进一步提高了浆液中氯离子的含量。随着脱硫浆液长期反复循环利用,氯离子在浆液中也会逐渐富集。
        3、石膏的产量不够。通过调整浆液密度,测定石膏品质及浆液中氯离子的浓度,发现石膏脱水时的最佳浆液密度,在最佳浆液密度下生产石膏一方面降低了浆液中氯离子的浓度,另一方面也保证了石膏的品质,但仅能携带一小部分。
        经实验分析,随着浆液密度的减少,氯离子的浓度也一直在减少;石膏中的主要成分GaSO4·2H2O的含量减少,数值在合格范围内;石膏中的氯含量增高,数值也在合格范围内。当浆液的密度减少到1180kg/m3时,继续减少到1175kg/m3时,石膏中的氯含量增加很快,所以为了保证石膏的品质,最佳脱石膏时的浆液密度为1180kg/m3。
        五、吸收塔浆液中氯离子含量高的控制措施
        1、调整燃煤结构,优化配煤方式。浆液中高含量的氯离子,给脱硫系统带来了严重的危害,控制烟尘中氯化物、HCl含量,是直接有效的方法,实现燃煤煤种中氯元素的控制。选用低灰、低煤焦油的煤种后,能较好的控制吸收塔浆液氯离子浓度不超过20000mg/L,出于燃烧经济性的考虑,掺烧其它经济煤种,引起氯离子浓度升高,应合理的调整掺烧比例,尽可能选择低灰、低氯煤种,从源头上控制氯离子含量。应对各煤种的氯元素含量进行化验分析,及时进行量化掺烧,从源头控制氯的含量。
        2、抛弃部分浓度高的氯离子浆液。在浆液氯离子浓度上升较快、居高不下的情况下,石膏携带和废水置换难以控制时,浓度接近60000mg/L时,在保证浆液密度尽可能低的情况下,直接向抛浆池导入部分浆液,集中进行抛浆,可连续置换二分之一容量的吸收塔浆液量,置换液位约4m。抛浆后一段时间内应严格控制燃煤煤种,否则,氯离子浓度仍会快速上涨富集,因抛浆池容积及浆液制备能力有限,应限制频繁抛浆作业过程。
        3、提高电除尘效率。为了防止烟气中携带大量的氯化物进入吸收塔浆液系统,电厂可要求机组在启动过程中所有油燃烧器切除30min后立即投入电除尘运行,确保烟尘含量小于10mg/m3。
        4、通过增加石膏的产量来补充新的浆液。氯离子浓度上升,应增大废水排放量和石膏浆液脱水,置换新鲜的石膏浆液。投运脱硫废水处理系统,保证脱硫废水足量达标排放。石膏在脱水过程中会带走一定的氯离子,所以石膏在脱水时尽量少冲洗石膏饼。
        5、缩短滤液循环时间,提高脱水、废水系统运行效率。合理使用滤液水,缩短滤液循环时间。另外,还需注意控制其他冷却水、雨水等进入浆液循环系统,防止破坏吸收塔系统的水平衡。
        6、采用高效絮凝剂,提高废水装置的处理能力。采用高效絮凝剂,脱硫废水处理能力能大幅提升,完全满足降低吸收塔氯离子含量的需要,并且能简化药品,降低运行人员工作量。高效絮凝剂能大幅提高脱硫废水的处理能力、有效降低出水浊度、出水重金属含量也在合格范围内,可替代传统药剂且不需对脱硫废水处理系统进行大幅技改,投资运行费用低,有着良好的经济、社会效益,可作为一种“化学增容”方式的有效尝试。
        7、优化运行调整。①在不影响浆液循环量的前提下,通过使用中水制浆、降低供浆密度,增加补浆量、脱水过程中增加冲洗除雾器次数等措施,补充新水,以稀释系统内的氯离子含量。②加强设备的维护并及时处理脱水及废水系统所出现的缺陷,保证脱水及废水系统正常运行,提高废水系统投运率。③提高废水旋流站入口压力,清除旋流器杂物,加大废水排放流量。④尽快投入除雾器冲洗,提高冲洗水量。
参考文献:
[1]陆小锋.脱硫吸收塔中氯离子含量高问题的探讨[J].科技创新与应用,2017(03)
[2]张倩.吸收塔浆液氯离子超标原因分析及控制措施[J].电子技术与软件工程,
2017(17).
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