(陕西华电蒲城发电有限责任公司 陕西省渭南市 715501)
摘要:蒲城公司6号机组为660MW空冷机组。汽轮机为东方汽轮机厂引进日立技术生产的超临界NZK643-24.2/566/566型。2019年10月04日6号汽轮机因AST电磁阀指令异常翻转,汽机高压保安油失去,导致汽轮机阀门关闭,触发锅炉再热器保护,联锁跳闸汽轮机,发电机程跳逆功率保护动作致使机组解列。报告中分析了事件发生原因,指出事件中暴露的问题,并提出了处理及防范措施。
关键词:异常翻转;高压保安油;阀门关闭;再热器保护;机组解列
一、事件经过
2019年10月4日10:40:04,6号机组负荷573MW,主汽压力23.51MPa,主汽温度566.1℃,机组投入顺序阀方式运行,高压调门CV1~CV4开度分别为0%、94.84%、39.22%、96.14%,中压调门CRV1/CRV2开度分别为99.9%、100.2%,高压主汽门MSV1/MSV2和中压主汽门RSV1/ RSV2均显示全开状态。EH油母管压力11.56MPa且压力稳定,AST油压开关PS4/PS5状态正常。10:40:05 AST电磁阀(5YV~8YV)同时失电,高压保安油压力低(PS1~PS3)信号发出,CV1~CV4开度变为0%,MSV1/MSV2/RSV1全关信号发出。10:40:06 CRV1/CRV2开度变为0%,RSV2全关信号发出。锅炉再热器保护动作。10:40:08 ETS发出“PLC停机输出”指令和“DEH停机输出”指令。10:40:10 电气程跳逆功率保护动作,机组解列。ETS跳闸首出条件“MFT动作”信号发出。
二、原因分析
现场检查情况
1、首出检查
分别检查锅炉MFT首出画面状态、ETS机柜PLC首出状态及DEH首出画面状态。MFT首出条件有2个,分别为“再热器保护”和“汽机跳闸”。经过核查确认MFT控制器运算周期为500ms,控制器在同一运算周期内先后收到“再热器保护”信号和“汽机跳闸”信号。“DEH跳闸”、“发电机遮断停机”和“锅炉MFT”,其中“锅炉MFT”指示灯为低频闪烁状态,表示该跳闸条件为首出条件。
DEH遮断首出条件为“ETS打闸”。表明DEH机柜电源正常、汽机转速测量通道无故障、汽机超速保护未动作、无手动停机操作,并且证明ETS动作前“高压保安油失去停机”保护条件不满足。
2、SOE检查
调取10月04日10:40~10:41期间SOE记录,并分析SOE信息:
1)事件发生起始时刻为10:40:05(#3高调门全关),锅炉再热器保护动作时间为10:40:06,ETS动作时间为10:40:08,发电机逆功率保护动作时间为10:40:10,ETS动作首出信号(锅炉主燃料遮断停机输出)发出时间为10:40:10。据此判定事件顺序为:汽机阀门关闭→再热器保护动作→ETS动作→发电机保护动作→机组解列。
2)事件过程中第一个阀门(#3高压调阀开度39.22%)全关时刻为10:40:05,最后一个阀门(#1中压调门)全关时刻为10:40:06,第一个阀门关闭时刻与最后一个阀门关闭时刻相差717ms。
3)包括“高压保安油压低(PS1~PS3)”、“5YV~8YV动作”、“汽机已遮断”等重要测点未进入SOE系统。
三、原因分析
1)事件还原:2019年10月04日10:40:05时刻,因DEH逻辑运算错误,导致AST电磁阀5YV~8YV指令异常翻转,机组失去高压保安油,10:40:06时刻,汽机阀门全部关闭,触发锅炉再热器保护,MFT动作,10:40:08时刻,ETS动作,汽机跳闸,10:40:10时刻,发电机程跳逆功率动作,机组解列。
2)原因剖析:
(1)发电机解列原因:因主汽门关闭且逆功率达到动作值,触发程跳逆功率保护。
(2)汽机跳闸原因:MFT动作。
(3)MFT动作原因:大负荷工况下汽机阀门全关且旁路未打开,触发再热器保护动作。
(4)汽机阀门关闭原因:ETS未动作的情况下失去高压保安油。
(5)高压保安油失去原因:因DEH逻辑运算错误,导致AST电磁阀5YV~8YV指令异常翻转。
3)暴露的主要问题:
(1)部分重要测点未进入SOE系统。建议增加“高压保安油压力开关PS1~PS3”信号进入SOE,并将AST电磁阀5YV~8YV指令输出通道中的中间继电器R2~R5的辅助接点引入SOE。
(2)本次事件中MFT首出信息出现重叠情况。考虑到MFT控制器的运算周期为500ms,为了避免首出信号重叠现象,建议修改“再热器保护”逻辑,在现有的保护逻辑出口增加2s顺延时后触发MFT。
(3)MFT控制器柜运算周期为500ms,不满足《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》(DLT 261-2012)第6.2.1.2条之a)项的要求“开关量控制系统运算周期不应大于100ms”。
(4)根据2018年电科院出具的《陕西华电发电有限责任公司6号机组主机DCS性能测试报告》确认,控制柜6CP11的SOE时钟滞后控制柜6CP04SOE时钟202ms。为了准确记录异常工况下的事件顺序,应对6号机组不同机柜的SOE卡件GPS对时系统进行改造,保证不同机柜之间的SOE分辨力不大于1ms。
四、事件结论
1)通过多项检查证明,DEH机柜电源及AST电磁阀设备状况正常;通过DEH静态模拟试验证明逻辑正确。
2)通过调取历史曲线和逻辑组态,并结合DEH通道检查和抗干扰试验的结果进行综合分析。从AST电磁阀5YV~8YV指令运算逻辑方面来看,4个指令分布在DEH同一个功能块;从AST电磁阀5YV~8YV指令对应的DO硬件分布情况来看,4个DO指令分布在4个卡件,且同一卡件上的其它DO通道均未发生异常情况。根据蒲城公司维护人员反映,6号机组之前曾经出现过RB逻辑个别功能块运算错误的先例。结合上述情况从概率上分析,判定DEH控制器逻辑运算错误是导致AST电磁阀指令异常翻转的原因。
参考文献:
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