焦炉烟气脱硫脱硝系统运行成本分析与优化

发表时间:2021/6/8   来源:《基层建设》2021年第4期   作者:陈晓曦
[导读] 摘要:介绍了“旋转喷雾半干法脱硫+除尘脱硝”项目的工艺流程。
        天津华能北方热力设备有限公司  天津市  301900
        摘要:介绍了“旋转喷雾半干法脱硫+除尘脱硝”项目的工艺流程。对于项目的经济性展开了相应的分析,总的来说,原材料以及电力成本为项目总运行成本的大部分。而借助相应的技术改造,则是能够在很大程度上减少工程运行经过里的氨气、碳酸和电能消耗,由此减少工程运行成本。
        关键词:焦炉烟气;脱硫脱硝系统;运行成本
        1绪论
        某煤化工有限公司的1#、2#、3#、4#焦炉是JN60-6顶装焦炉,其中3#、4#焦炉于2009年投产,1#、2#焦炉于2010年投产。根据最新的环保要求,四座焦炉的SO2和NOx排放不符合排放限值,因此,该公司决定增加2座焦炉烟气脱硫脱硝装置,从而能够符合国家环保目标的规范,项目于2018年7月竣工投产。该项目投产后,极好的去除了焦炉废气中的SO2和NOx,大大改善了环境。净化后的烟气符合特殊排放标准。焦炉烟气NOx排放浓度不高于150mg/m3,SO2排放则是小于30mg/m3,而在粉尘排放方面则是小于10mg/m3。在进行了两年的生产作业后,该企业借助相关数据的有效整合研究,认为效果加好。
        2工艺流程分析
        工艺流程采用“旋转喷雾半干法脱硫+除尘脱氮”的工艺。以焦炉烟气脱硫脱硝装置而言,往往由脱硫塔、除尘脱硝一体化装置、引风机、烟气管道等组成。焦炉烟气从焦炉烟道接头处抽出,烟气先进入脱硫塔,然后在脱硫塔内脱硫。脱硫塔排出的烟气则是会进到除尘脱硝一体化装置。首先用布袋除去装置中的烟气。当混合烟气来到脱硝催化剂层后,则是会受到催化剂的影响,在其影响下出现脱硝反应。而在净化后的干净烟气则是会被系统引风机作用,进而送回烟囱展开排放作业。而在净化后的烟气,其在排气温度最少能够达到180°c,整个烟囱周边不会发生烟囱雨,防止了烟气温度低于酸露点对烟囱的腐蚀。在焦炉生产还原条件下,只要脱硝段烟气温度高于180°c,就可以实现直接脱硝,热风炉不需要正常运行,只需定期展开加热催化剂作业,就可以实现催化剂活性的再生[1]。
        3运行成本分析
        该公司最新建设了两套焦炉烟气脱硫脱硝设备及配套公共设施,处理烟气容量达229.5万m3/h。建设期为一年,生产期为二十年。
        3.1成本计算
        根据2018年2月至2019年2月的生产经营数据,该项目年运营成本为2912.73万元,年平均总成本为3478.98万元,吨焦单位成本为15800元。
        3.2工程技术经济分析
        以该工程来看,其在运营期间的成本主要有直接、间接两种[2]。营运成本有原材料成本(碳酸、氨水)、电力供应成本(电力、蒸汽、燃气、淡水等)、人员成本、维修成本等。以总成本来看,还有固定资产折旧以及厂房管理成本。碳酸总消耗量1500吨,单价2000元/吨,总消耗量300万元,氨水总消耗量10512吨,单价1000元/吨,总消耗电量15386107千瓦小时,单价0.5元/千瓦小时,总消耗量769.3万元,蒸汽总消耗量10364.2吨,单价95元/吨,总消耗量984600元/吨。煤气、循环水、新水、压缩空气和氮气的年运行费用约为87.63万元。通过对成本核算表的分析可以得出以下结论:1采购原材料和电力成本占项目总成本的71.1%,采购原材料和电力成本占42.5%,电力消耗成本达到了31%,碳酸成本则是达到了12.1%,而在财务成本方面则是占项目总成本的16.3%。减少运行期间的氨气、碳酸和电能消耗,可大大降低工程运行成本。
        4技术改造与评价
        结合焦化行业超低排放检验验收规范,对焦炉脱硫脱硝装置的排放规范提出了更给严格的条件,也就是在基本氧含量8%的条件下,二氧化硫和氮氧化物的排放浓度分别不高于10mgm3、30mgm3和130mgm3。而为使工程能够满足特定排放标准,且不会造成运行成本变多,根据成本研究,从下列几个方面进行了技术方面的有效改造,并获得较好的效果。
        4.1焦炉烟气系统密封
        为提高焦炉烟气系统的运行效率,降低脱硫脱硝装置的运行成本,公司对现有焦炉再生器的密封壁、交换闭合装置的顶部、次烟道侧墙和地下室侧墙进行了保温处理,减少了漏风,提高了烟温,降低了烟气量,见表1。
        表1  改造前后19h周转时间废气量m3
       
        通过改造作业,废气氧含量基本控制在8%左右,同时减少了气窜,降低了废气总量。
        4.1源头控硫控硝
        硝和硫的控制主要包括两个部分:首先为优化燃烧系统,借助排气分析调整各燃烧室的燃烧均匀性,从而能够在确保燃烧通道均匀性的情况下,自动控制烟气流量和分烟道吸力,使整个燃烧系统处于最佳状态,能耗低,加热均匀,同时减少部分氮氧化物的生成,通过稀释空气降低焦炉煤气的燃烧率,从源头上降低硫和硝酸盐的含量[3-4]。生产试验后,把上面两种方法进行有效整合,可以保证系统燃烧均匀,加热均匀,能耗降低更为显著。在相同条件下,风机的功率消耗可降低30%以上,原氮氧化物由1300mg/m3降至700mg/m3。Hpf工艺可将粗煤气进入净化车间后的H2S含量控制在500mg/m3以下。在焦炉中燃烧H2S后,H2S浓度为170mg/m3,产生S02废气,不包括有机硫的贡献。通过添加二次脱硫剂,使回气中H2S含量由500mg/m3降低到20mg/m3。通过实际试验,将焦炉废气中的S02由200mg/m3降低到100mg/m3,大大减少了烟气脱硫所需的脱硫剂量,减少了原料成本,提高了工程的技术经济水平[5]。
        结束语
        借助技术经济分析,认为采用“旋转喷雾半干法脱硫+除尘脱硝”整体技术,焦炉烟气脱硫脱硝工程吨焦单位造价为15.8元。采购原材料和电力成本占项目运行总成本的71.1%。在运行过程中减少氨、碳酸和电的消耗,可大大降低工程的运行成本。通过对焦炉再生器密封壁、交换开关的保温处理,可以有效地减少漏风,从而提高烟气温度,减少烟气量,提高脱硫脱硝装置的运行效率,降低运行成本。通过添加脱硫剂,可使回气中H2S含量由500mg/m3降至20mg/m3,焦炉废气中S02含量由200mg/m3降至100mg/m3,从而减少脱硫剂用量,降低脱硝运行成本。通过优化燃烧系统,增加废气循环系统,在相同条件下,可有效降低风机功耗30%以上,原氮氧化物由1300mg/m3降至700mg/m3,减少脱硝还原剂的氨耗,从而降低脱硝运行成本。
        参考文献:
        [1]关少奎,崔建恒,徐荣广,乔树峰.焦炉烟气脱硫脱硝系统热管换热器腐蚀原因分析[J].煤化工,2020,48(01):54-56.
        [2]邱胜朋.活性炭干法脱硫脱硝系统吸附塔数学建模与优化控制[D].桂林理工大学,2019.
        [3]尤立,胡春明,李曜.燃煤电厂烟气湿法同时脱硫脱硝技术研究[J].电力科技与环保,2019,35(01):1-3.
        [4]许国望,宁佐强,白云开,卢松坚.烟气脱硝除尘脱硫装置存在问题分析与改进[J].中外能源,2018,23(11):89-94.
        [5]朱智勇.火电厂锅炉烟气脱硫脱硝超低排放改造工程DCS控制系统受电操作技术分析[J].城市建设理论研究(电子版),2018(15):82-83.
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