李辉
中国石油四川石化有限公司四川彭州611930
摘要:MTBE作为汽油调合组分其辛烷值高,敏感性高,与汽油互溶好,目前仍是生产无铅、含氧、低芳、低烯的高辛烷值汽油的主要调合组分。某公司MTBE装置生产能力9万吨/年,产品主要用于清洁汽油调和,装置采用混相床+催化蒸馏组合工艺,以丁二烯装置产品抽余碳四和工业甲醇为原料,使用大孔径强酸性阳离子交换树脂为催化剂,在一定温度、压力下,甲醇与碳四中异丁烯组分在催化剂的作用下生成甲基叔丁基醚(MTBE)。MTBE装置在净化器、预反应器和催化蒸馏塔中,均填充大量的大孔径强酸性阳离子交换树脂,作为醚化反应催化剂。净化器在装置运行周期前、中期主要起到保护预反应器和催化蒸馏塔中催化剂的目的,在装置运行后期由于预反应器和催化蒸馏塔中的催化剂活性下降,净化器还要承担部分醚化反应的任务。为了进一步适应装置长周期生产要求,降低净化器催化剂更换频次,延长预反应器和催化蒸馏塔中的催化剂使用寿命,因此需要进一步研究催化剂失活原因。
关键词:MTBE;催化剂;活性;影响因素;对策;
引言
MTBE装置反应器生产过程中,经常会出现MTBE装置反应器催化剂失活的问题,不但会导致生产效率下降,同时也会带来成本增加,严重影响企业的正常经营。为了进一步解决这个问题,提升催化剂的运行稳定性.本文对MTBE装置催化剂活性影响因素进行分析意义重大。
1MTBE装置催化剂失活机理
1.1催化剂氢离子被替代
醚化反应催化剂为强酸性催化剂,其活性中心的氢离子容易被碱性阳离子取代,使催化剂中毒,失去酸性催化功能。催化剂的活性中心的氢离子被碱性阳离子取代分为两种情况:一是氢离子被碱性金属阳离子取代,金属离子碱性很强,与催化剂接触后,催化剂立即失活,表现为催化剂原料入口处到出口处逐渐失去活性,呈层析式;另一种情况是氢离子被弱碱性有机阳离子取代,如有机胺类NH4+,此类碱离子碱性较弱,与催化剂接触后,催化剂中毒性反应较慢,没有反应掉的毒性物游离向床层下游,由于催化剂具有一定的吸附性,它能存在于整个床层,催化剂失活呈现出不均匀,无规律等特性。
1.2MTBE产品杂质含量高
在MTBE生产过程中,除异丁烯主醚化反应外还会发生一些副反应。如异丁烯自聚生成二聚物(DIB)反应,异丁烯水合生成叔丁醇(TBA)反应,甲醇缩合生成二甲醚(MDE)反应,以及正丁烯与甲醇生成甲基仲丁基醚(MSBE)反应。此外,由于原料组分含有一定量的C5,但在反应过程中如果合理地调整好操作参数,是完全可以有效地减少杂质含量,保证MTBE的产品质量
1.3催化剂磺酸根脱落
催化剂上的磺酸根式提供强酸性的基团,其脱落后催化剂就失去活性。催化剂磺酸根脱落的原因包括:(1)高温使催化剂上的磺酸根脱落,称热解脱硫;(2)在有水存在的条件下催化剂上的磺酸根脱落,称水解脱硫。由于脱落的磺酸根有很强的酸性,其流失后,会对设备造成腐蚀,因此要对醚化反应温度及原料含水量有严格要求。
1.4催化剂孔道被大分子聚合物堵塞
当原料中的二烯烃超过允许的最大含量后,在反应进行的过程中就会伴随有副反应的进行,进而生成大量的高分子聚合物,从而堵塞催化剂孔道,妨碍反应物顺利进入孔道进行化学反应。
1.5催化剂物理性质改变
醚化反应催化剂的基质为离子交换树脂,其作为反应的主要场所,具有孔径大,比表面积大的特点。催化剂在使用过程中微孔会被堵塞,使反应物料不能进入微孔内部进行化学反应;表面活性基团被覆盖,有效反应活性中心减少,造成催化剂催化活性下降。
1.6原料中C5含量高,造成MTBE中C5含量高
MTBE的原料碳四中C5含量增加,与MTBE相比,C5组分的沸点低,挥发度高,因而易于优先汽化,导致灵敏板上C5含量比MTBE高,温度低于高含量MTBE时灵敏板上的温度。伴随塔顶回流使部分C5回到塔底,造成MTBE产品中C5含量超标。
2预防MTBE装置催化剂失活的策略
2.1控制合适的醇烯比
在MTBE的反应过程中,甲醇和异丁烯是等摩尔反应,但是为了提高异丁烯的转化率,甲醇的进料量要适当增加,同时,还能避免异丁烯二聚反应的发生,能够确保反应的顺利进行。但是,甲醇过多时,过多的甲醇就会发生脱水反应,进而生成二甲醚,由于二甲醚的分子结构非常复杂,并且其体积也较大,就会对催化剂的反应空穴造成不小的堵塞,甚至会留存在塔釜,导致产品纯度受到严重影响。因此,在实际生产过程中,在反应的前期阶段要将醇烯比控制在1.13~1.18之间,而在后期阶段,可以适当提高该比例,上调至1.20~1.30之间,进而可有效控制反应床层温度,抑制异丁烯发生自聚反应,以消除高分子聚合物堵塞催化剂空穴通道对反应所造成的影响。
2.2适当提高反应温度
反应温度是影响反应进行速度的因素,随着温度的逐渐升高,其反应速度也会逐渐加快,反之亦然。同时,由于异丁烯和甲醇的反应是一个可逆的放热反应,温度越高,平衡的转化率就越低,过高的温度对于转化率会造成不利影响。大孔径强酸性阳离子交换树脂催化剂在较低温度的情况下,具有非常优良的催化性能;在反应的前期阶段,原材料混合物的温度达到20℃,就会导致醚化反应的出现,进而就会在过滤器出口生成MTBE;在后期阶段,随着反应的不断进行,催化剂受到的影响越来越大,其活性就会下降,此时可以通过适当提高反应温度,进而促进反应的有效进行。在实际的反应过程中,前期、中期及后期的温度需要控制在6-~65℃、65~75℃、75~80℃.
2.3控制原料中碳五含量
碳五含量<1%时,MTBE装置运行平稳,产品质量稳定。但当原料中碳五含量>1%或者带油时,对装置平稳运行的影响较大。具体表现为:反应器温度下降,温度分布不均匀,转化率急剧下降,催化蒸馏塔操作波动,产品质量不稳定,碳五及以上组分和其它副产物大幅增加,质量不合格批次急剧增多。实际操作中,严格控制原料中碳五含量<1%,减少低聚合物的生成及对催化剂空穴通道的堵塞。
2.4提高催化蒸馏塔反应压力
在混相反应器中,操作压力越高,反应物泡点温度越高,反应速度越快,转化率越高。压力越低,反应物泡点温度越低,异丁烯的转化率越低。在实际操作过程中,在催化剂后期阶段,在提高反应温度的同时,将催化蒸馏塔反应压力提高至0.53~0.57MPa。
结束语
综上所述,弱碱性离子取代氢离子为催化剂失活的主要原因。联系生产上下游装置,液化气原料来自于硫磺双脱装置,液化气在脱硫过程中使用的碱性氨液与气体若分离不完全,会将含氮碱性杂质带入MTBE原料中来。为了延长催化剂寿命,减少原料碳四中杂质,可以通过利用含氮碱性物质易溶于水的特性,对脱硫后的液化气增加水洗步骤,将碱性物质完全脱除,从而达到延长催化剂使用寿命的目的。同时,由于增加水洗步骤,提高了原料中带入水的几率,而水分可以使得催化剂磺酸基脱落,对催化剂有毒害作用。因此,要同时注意原料中的水的含量。
参考文献
[1]王海峰.MTBE装置催化剂活性影响因素分析及对策[J].轻工科技,2020,36(08):47-48.
[2]詹静.MTBE装置反应器催化剂失活原因分析[J].化工管理,2019(18):152-153.
[3]苏俊杰.MTBE装置运行中催化剂活性变化趋势分析及应对措施分析[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(02):144-145.
[4]张晓辉.MTBE装置运行中催化剂活性变化趋势分析及应对措施[J].山东化工,2018,47(17):101-102.
[5]徐丹凤,杨丰华.MTBE装置催化剂的失活原因分析及解决措施[J].化工管理,2018(22):181-182.