250万吨/年催化裂化装置镍钒中毒问题攻关成果研究

发表时间:2021/6/8   来源:《基层建设》2021年第5期   作者:单顺风 李小俊 王俊宏
[导读] 摘要:现如今全球原油品质劣质化发展,环保法规日趋严格,原油中重金属含量升高,尤其镍、钒等重金属元素在装置的生产加工中有着很大的危害,严重制约了装置的生产效率。
        中国石油四川石化有限责任公司  四川彭州  611930
        摘要:现如今全球原油品质劣质化发展,环保法规日趋严格,原油中重金属含量升高,尤其镍、钒等重金属元素在装置的生产加工中有着很大的危害,严重制约了装置的生产效率。本文主要针对250万吨/年催化裂化装置镍钒中毒问题进行分析,并结合生产情况,筛选出最终解决方案并取得了良好的经济效益。
        关键词:250万吨/年催化裂化装置;镍钒中毒;方案;经济效益
        1、问题初步分析
        四川石化250万吨/年催化裂化装置设计规模250×104吨/年,年开工时数8400小时,操作弹性60%~110%,催化主体部分(含催化裂化装置、产品精制单元、烟气脱硫单元)由洛阳石油化工工程公司设计,中油六建承建。重油催化裂化联合装置原料来自加工哈萨克斯坦、南疆及北疆混合原油减渣的RDS装置。装置镍和钒含量常年超设计值,受渣油加氢催化剂接近末期影响,2019年9月份开始进一步恶化,系统催化剂活性从 59 降至 50,导致产品分布变差,装置被迫降量,目前原料性质仍未见好转,各重要指标处于超标范围,且有逐步上升趋势,严重影响装置效益。根据数据统计2019年1-9月10-12月原料中镍和钒的平均量,产品分布及催化剂的影响。随着镍和钒的含量上升,再生催化剂活性下降明显,产品分布干气产率增加,液化气、汽油 产率降低,柴油油浆产率增加,焦炭产率增加。
        表一  换剂前数据
        催化裂化装置原料为减压渣油,原料油所含的重金属,以镍、钒、铁、铜为代表。铁含量虽多,但毒性很小;铜含量很少,不构成主要危害。一般把镍、钒作为重点,镍和钒金属主要存在减压渣油中,对催化剂的污染体现在使催化剂的选择性变差、活性下降,从而导致生焦增大,目的产品收率下降。其中镍主要有强烈的脱氢作用以两种形态沉积于催化剂,一种是氧化镍状的颗粒,主要存在于富硅的载体上(氧化硅或脱铝沸石);另一种是以铝酸镍或硅铝酸镍的形式高度均匀分散于载体中。氧化镍和铝酸镍都有着很明显的脱氢作用,而铝酸镍和硅铝酸镍有着更大的毒性。钒对催化剂的污染主要有三方面:①钒在氧化后生成V2O5,V2O5熔点低,熔融后沉积于催化剂上,破坏催化剂的活性中心,导致永久失活;②在形成V2O5后,在有水蒸气的环境下,V2O5的挥发性变大,与水蒸气反应生成强酸VO(OH)3,VO(OH)3具有挥发性,会侵入沸石晶体内发生水解反应,破坏其结构;③与钠协同作用,钠不但能中和催化剂的酸性中心,而且与钒在催化剂表面易生成低熔点的氧化共熔物并生成氧化钠,氧化钠会覆盖催化剂表面,减少活性中心,还会影响催化剂载体结构,降低催化剂热稳定性。[1]
        针对原料中镍和钒的含量高采取的应对措施主要有:①加氢脱金属:通过加氢过程将镍和钒等金属化合物在催化剂表面上进行催化分解,然后使镍和钒沉积在脱金属催化剂上,从而降低原料中的金属含量。②化学法脱金属:使用某些化学药剂,通过与以油溶性存在的镍和钒化合物发生反应,使镍和钒转化为非油溶性的络合物,然后用水洗、沉降等物理方法将其分离,从而达到脱除原油中镍和钒金属的目的。③组合工艺法脱金属:针对一些高金属含量的重油或渣油,通过热分解和溶剂抽提,或化学法和微波、超声波等措施组合方式脱除原料中的金属元素。[2]
        2、最终方案筛选及分析
        ⑴ 渣油加氢装置换剂
        渣油加氢装置第四周期采用石科院催化剂,于2018年6月19日开车,按360天周期设计,已经运行 18 个月,已经超出设计运行周期 6 个月。目前催化剂已处于运行周期的末期,装置无法正常满负荷运行,精制渣油产品质量已经满足不了催 化 装 置 进 料 要 求,需 停 工 更 换 催 化 剂。2019.12.16-2020.1.17 和2020.3.18-2020.4.8 渣油加氢装置Ⅱ/Ⅰ系列分两次换剂,换剂后催化原料性质整体有明显好转,对比换剂前后数据(表一、表二),镍钒含量有明显降低,催化剂剂耗有明显降低。
        ⑵ 调整金属钝化剂
        在工程师的技术支持下,去年 12 月对金属钝化剂作了调整,调整加注量,并联系厂家有针对性的调整金属钝化剂配方,提高钝化剂的热稳定性,保证有效组分的沉积率。
        表三
 
        ⑶ 调整提升管进料和提升介质
        4月份对提升管进料和提升介质做了调整,参炼了渣油加氢柴油、常三线油,调整预提升介质。经过一系列调整,对降低能耗、剂耗起到了积极的影响。
        ⑷ 催化剂的调整
        5月份在工程师的技术支持下,联系了催化剂厂家有针对性的调整了催化剂 配方,该剂具有良好的重油转化能力、抗重金属能力和焦炭选择性,可以保证催化裂化装置多产多碳烯烃(液化气)和高辛烷值汽油等生产需求,对装置降低剂耗和能耗、提高目的产品收率方面有明显作用。
        3、方案运行效果说明
        通过对催化剂镍钒中毒的反应机理研究,跟踪分析原料镍钒含量及对催化剂的影响,采取相应措施降低催化剂镍钒中毒情况,降低催化剂剂耗的同时,保证催化剂活性,降低能耗,保证装置目标产品收率。催化剂剂耗由月均 2.0 降低至月均 1.8,装置烧焦由 8.1%降低至 7.97%,目的产品收率也有明显提高,液化气收率由 16%提高至 18.25%。2020年5月至10月,催化剂用量减少约270t,降低了生产运营成本。
        参考文献:
        [1]马伯文 催化裂化装置技术问答(第二版)[M]北京:中国石化出版社,2012,49-50
        [2]贺小江 原油中镍和钒的危害及脱除技术现状[J].石油化工腐蚀与防护,2012,004 1-4
 
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