杨永强
大唐西安热电厂 陕西省西安市 710302
摘要:汽轮机作为电厂的三大主机之一,其重要性不言而喻。针对600MW汽轮机高调阀泄漏问题,分析了导致问题发生的调节汽阀阀头泄漏原因,然后采取相应的处理措施,旨在解决高调阀泄漏问题,确保汽轮机的安全稳定运行。
关键词:东汽600MW汽轮机;高调阀泄漏;处理措施;成果研究
1 成果针对问题现状(成果产生背景)
大唐彬长发电有限责任公司2号机为东方汽轮机厂生产,型号为NZK600-24.2/566/566。自2008年12月份投产,从2016年至2019年2号机4号高调阀泄漏消缺工作已进行第四次检修,由于设备运行参数变化,阀体产生塑性变形,用标准环涂抹红丹粉检测阀体密封面接触较少,用塞尺测得密封面有0.25mm间隙,将阀座与阀盖结合面金属缠绕垫吹损,如图1。
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图1 高调阀结合面金属缠绕垫
2 成果原理说明
(1)对4号高调阀阀盖进行测量,以阀盖平面为基准面(一)进行找平加工,再以基准面(一)对基准面(二)找平加工,加工阀盖密封面,然后以加工过的阀盖为标准件,进行阀盖与阀体密封面间压铅丝(图2)进行测量阀座密封面变形量(图3)。
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(2)对阀座密封面进行机加工处理,由于东汽高调门与主汽阀设计紧凑,需要专用车床在现场加工,在加工前需要将2号和3号高调阀拆除同时需要拆除结合面拉紧螺栓,由于机组长周期运行拉紧螺栓不易拆除和机组C检工期紧,此项方案行不通。
(3)经论证采用传统方法制作专用工具对阀座密封面进行研磨(专用工具下图),用水平仪对研磨专用工具1进行找平,然后在研磨专用工具2下部贴研磨砂纸,将专业工具2和1组装对密封面进行研磨,可在专用工具2端部加装电动减速机来提高工作效率,用标准环涂抹红丹粉进行测量,如下图4。
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图4
(4)由于东汽原装金属缠绕垫厚度为4.5mm,缠绕垫的压缩量以?计算,则阀体与阀盖间隙在3±0.05mm,采用压铅丝的方法对阀体与阀座盖封面进行测量,此间隙不能满足安装,再次送出将阀盖密封面增加0.35±0.05mm进行机加工,使满足按照要求。
3 成果实施效果说明
3.1 成果实施
2号机4号高调阀回装前进行压铅丝测得,阀座与阀盖结合面间隙符合安装要求,回装后机组配合调峰运行,参数变化频繁,4号高调阀运行平稳,未发生异常。
3.2 安全方面
2号机4号高调阀漏点消除,对运行人员巡检和检修工作人员消除了威胁人身的安全隐患。
3.3项目经济效益
创造经济效益:目前彬长机组启停调峰一次200万,应急调峰120万,平均一次160万。
人工成本:2015年东汽高调阀更换,人工费约为100万元。
材料费:2015年东汽高调阀组成本约为500万元。
合计760万元
3.3 环保方面
减少了机组能耗,减少不必要的热损失。保证机组安全可靠运行。
4 成果推广前景描述
对目前东汽600MW机组高调阀阀座与阀体密封面不平整或泄露有着卓越的贡献。
首先,从安全角度分析,彬长2号机为超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽冲动式汽轮机,温度为566℃;2机组4号高调阀在运行中将设备保温吹损,机组在停机过程中,高调阀组阀体受力不均,易造成阀体变形或产生裂纹,对设备造成安全隐患;检修、运行人员在检修、巡检过程中,对人身造成威胁。
因此,此方案在高调阀泄漏方面值得推荐。
5 创新点、效果归纳及专利申请或授权情况
本方案采用传统方法制作专用工具对阀座密封面进行研磨(专用工具下图),用水平仪对研磨专用工具1进行找平,然后在研磨专用工具2下部贴研磨砂纸,将专业工具2和1组装对密封面进行研磨,可在专用工具2端部加装电动减速机来提高工作效率,用标准环涂抹红丹粉进行测量如图5。
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图 5
6 结束语
综上所述,当高调阀密封面变形泄漏时,采用此方法对密封面找平研磨,有效解决了东汽600MW高调阀密封面泄漏,保证机组安全、可靠运行。
参考文献
[1]韦晓峰.汽轮机高压调节阀油动机故障分析及处理[J].河南科技,2015,(23)