叶伊应
淮河能源控股集团煤业公司张集煤矿,安徽淮南 232001
摘要:新技术是解决传统岩巷掘进施工问题的出路,岩巷快速掘进技术是通过实现综掘工艺中掘、支、运三大工序的掘锚一体化、支护合理化、装运机械化及其之间的优化配置。文章主要结合实例,对新技术在岩巷快速掘进应用进行了探讨。
关键词:技术;岩巷;快速掘进
传统的思想观念和作业方式在广大职工心中根深蒂固——习惯于传统炮掘,用人多、效率低,不看好现代机掘,怕失败,这些思想严重影响了掘进效率的提高,为了确保岩巷快速掘进,需要积极探索岩巷快速掘进新途径,把大胆创新、敢于突破,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,取得较好的成效。
1传统岩巷掘进中存在的主要问题
1.1机械化装备水平低
我国岩巷机械化作业线主要分为两大类。一类是高档机械化作业线,即打眼、装岩、转载、运输等主要环节实现机械化配套,用凿岩台车或钻装锚机组配大功率高效导轨式凿岩机打眼,无轨装载机全断面装岩,使工人从繁重的体力劳动中彻底解放出来,实现高速高效和文明生产。另一类是装载、运输采用机械化,而打眼、喷浆等仍采用人工作业,属于普及型机械化作业线。我国对岩巷掘进设备的研制与生产起步较晚,尤其是液压凿岩机、钻车及主要配套液压元件等的质量、性能等技术指标与国外同类产品相比尚有一定差距,而且高档机械化作业线设备投资较高,从而限制了其广泛应用。
1.2对设备的维修保养认识不足
机械设备事故是影响掘进速度提高的重要因素,很多工人和机电维修人员对设备的结构、性能、原理、维护的基础知识、常见设备故障、诊断方法、设备事故处理措施都不熟悉。另外很多煤矿不能采取严格的维修保养制度,及时更换、修理已损坏或磨损严重的配件,做好备件的存储工作,从而降低了开机率,不能充分发挥每一台设备的机械效能。
1.3爆破技术比较落后
目前,我国岩巷掘进爆破的特点是巷道宽度小,自由面少,岩石所受夹制作用强,而现场施工仍普遍存在少打眼,多装药,乱放炮的现象,造成的后果是炮眼利用率底,岩石碎块抛掷远,爆堆不集中,周边超挖量大,成型质量差,围岩松动破坏严重,在松软岩层中周边很难留下半边眼痕,不仅影响了巷道掘进的速度,增加了出矸量和支护材料消耗,也降低了巷道的稳定性和安全性,对于f>8~10的较为坚硬的岩石,其炮眼利用率一般在60%~80%。
2 概况
某矿底抽巷是该矿实现备采面的关键工程之一,时间紧、任务重,矿井习惯于传统炮掘,用人多、效率低,面对这种情况,矿坚持问题导向,破解工作瓶颈,精准制定方案。组织技术人员深入现场搞调研、摸情况、找症结,梳理出了问题清单,制定了专项设计优化、装备考察选型、安装推广运用等“一揽子”方案,快速启动岩巷快速掘进作业线建设工作。
3主要技术应用
3.1 优化设计
该底抽巷岩石硬度大,按照原工程设计,截割一排需用时约6小时,导致支护不及时,机损异常严重,职工产生畏难情绪。要想发挥掘进机的最佳效能,断面岩性的选择非常重要,关系到巷道截割时间和及时支护。我们组织工程技术人员,系统、深入地分析该地区打钻探测资料,发现煤层平均厚度为300毫米;煤下为平均厚度2米的砂质泥岩,岩性较软;砂质泥岩往下至巷道底板为粉砂岩,岩性较硬。经研判是最适宜综掘的岩层。
经过优化设计和半个月的紧张工作,新的设计方案出台,掘进到位后截割一排需用时约4小时,稳定日进5米,最高日进达到7.5米,截齿用量也由原来的每日约40个下降为20个,为快速掘进打下了坚实的基础。
3.2 高效控尘
由于掘进机在掘进过程中截割产生大量粉尘,仅靠掘进机截割头的喷雾无法达到有效降尘效果,如何最大限度将含尘空气控制在迎头范围内,降低粉尘浓度,是确保施工环境的一个重要问题。为此我们配置和使用了干式除尘器,通过应用控尘风筒和多口吸尘装置,不仅处理风量加大,并且能形成高负压,设备除尘率达99%,实现了高效控尘。
3.3 选用合适的掘进机及截齿
针对岩巷掘进速度慢、时效长等情况,经过反复借鉴、分析岩巷综掘的经验和教训,经多方联系、论证和比较,选用了某公司掘进机,提高了装运能力,实现了连续切割、装载、运输作业,截割面积可达23平方米,保证了岩巷快速掘进。
掘进机使用之初,在截割过程中截齿磨损严重,既增加了成本,更制约生产,还影响了新装备效能的发挥。对此,组织人员对多种截齿产品进行了对比、试验,最后选定了某品牌截齿。该截齿质量稳定,强度大,使用时间长,大大减少了材料消耗,提升了使用效率。
3.4确定合理支护参数
提高锚杆安装质量支护管理不但对巷道支护质量有影响,对掘进进尺也有影响,如永久支护前大面积片帮,使喷浆厚度和喷射工作量增大。在实践中可根据围岩松动圈理论,以悬吊作用设计为基础,并根据岩性的具体情况,定出合适的支护密度,最后通过试验检测,检验支护参数选择的合理性。在普及应用全长树脂锚杆的基础上,针对大断面,服务年限长的井巷工程,积极推广使用高强度新型锚杆。锚喷支护方式必须与光面爆破技术相结合,否则围岩受损严重,表面裂隙较多,围岩松动圈较大,岩体丧失稳定性;巷道轮廓线参差不齐,易造成应力集中,喷层受到剪切破坏而导致巷道损坏。经过严格的计算后,最终将支护方式确定为:岩巷道中心线打一趟锚索,锚索采用Φ21.8×6200毫米低松弛级钢绞线,锚索前后间距为1500毫米,巷道中心线两侧各1200毫米处采用Ф20×2400毫米左旋无纵筋螺纹钢树脂锚杆,其余采用Ф20×2400毫米等强锚杆,排距1500毫米,间距1200毫米的矩形布置。这样的“排兵布阵”,既保证了顶、帮安全,又保证了掘进正规循环。
3.5充分调动职工积极性
严格按照按劳取酬的工资奖励制度,实行科学合理的计分模式及验收标准。掘进作业班组工资和奖金同掘进进尺、设备日常维护、文明施工挂钩。维护工和其它辅助人员工资和奖金同掘进作业班挂钩,并同日常的工作质量挂钩。
3.6 其它技术
针对岩巷采用综掘机掘进施工过程中,掘进机的冷却水以及生产用水、顶板淋水等排到巷道里造成巷道积水,形成淤泥问题,我们将综掘机运转过程中的冷却水通过接2寸水管直接排至四部皮带机头水箱,在前头往回30米施工临时排水沟,后路施工沉淀池配合正规排水沟排水,减少了巷道积水和淤泥,确保了安全生产标准化建设水平。
此外,还应用了低噪音风机,降低了噪音污染影响;应用可视化视频,实现集中控制装置;无人值守排水泵房,实现了减人提效。
4 结束语
实践证明,只要我们积极面对岩巷掘进中的问题,积极采用新的技术和装备,就一定能够实现岩巷快速掘进,实现矿井安全生产。
参考文献:
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