海南矿业股份有限公司 海南昌江 572700
摘要:针对棒条给料机放矿能力不足、板结频繁等问题,通过进一步改造格筛,更换隔振弹簧、加装垫板,调整万向传动轴安装精度等措施,解决上述问题,棒条给料机的放矿能力成倍的提高。
关键词:棒条给料机;放矿能力;台板板结;隔振弹簧;万向传动轴
前言
GZT型棒条振动给料机将重型板式喂料机和筛分机有效地结合在一起,在接近出料端安装有分级作用的筛条。给料机在给料的同时能将矿石中的泥土及细碎物料分离出去,只将大块物料送进破碎机,减轻了破碎机工作负荷,大大提高了处理效率。
.png)
我矿二号井生产系统使用的GZT1842棒条给料机,采用JZ系列双轴激振器激振,激振器的双轴由两台电动机通过万向传动轴带动做自同步反向旋转,电动机固定在电机支架上,不参振。振幅4-8mm。设计放矿能力900-1115t/h。因原厂筛条间距只有80mm,筛分效果不理想,前期已改造成格筛形式。具体结构如图1所示。
一、存在的问题
经过近8个月的努力,我矿二号主溜井井壁垮塌、放矿漏斗整改等均顺利完成,二号井生产系统于2020年2月正式恢复生产。在生产过程中发现GZT1842棒条给料机放矿能力不足,仅有300-460t/h。该井提升机的提升能力为600t/h,棒条给料机能力不足已严重制约了整个二号井生产系统,成为了稳定高效生产的瓶颈。
通过现场检查发现格筛过矿量偏少、台板容易板结,几乎每个班都需要清理板结。出料端弹簧压缩量太大,运行中筛体与受料斗有撞击现象。万向传动轴的花键轴与花键套之间无滑动间隙,激振器上下电机不能同时启动、同步运转。
二、原因分析及解决措施
.png)
1、根据测量分析,进入棒条给料机的原矿0-200mm粒级的占比约为60%,200-750mm粒级的占比约为40%。原格筛孔规格:第一排120x228mm,第二排140x400mm,第三排166x425mm。也就是大部分原矿应该都是经格筛、受料斗直接进入下部溜井的,进入破碎机的矿石量约占40%。但是实际观察大部分矿石需经破碎机处理,只有约10%的矿石通过格筛,格筛的功能没有得到充分发挥。经过仔细检查,发现原格筛的第一排筛孔下存在一个积矿区域A,如图2所示。原因是:H型钢筛梁与筛体漏斗壁的距离只有100mm,而第一道筛孔的有效长度为228mm。也就是说粒度101-227mm之间的矿物通过第一道筛孔后,落在区域A内堆积,并在台板面形成一条凸起的积矿带,矿石在此处遇阻流动性急剧下降。
.png)
为此,需要对格筛进一步改造:一、为避免矿石在区域A堆积,消除台板相应积矿带,封堵第一排格筛孔;二、为增加筛分效果,增大后两排格筛孔规格。改造后的格筛如图3所示。改造后格筛孔规格为:第一排180x425mm,第二排200x425mm。通过观察测量,改造后通过格筛进入受料斗的矿石量大约在50%-60%之间,给料机放矿能力大幅度的提高。
2、主溜井井壁修复期间,该棒条给料机只是配合少量放矿时运转,几乎没有开动。在这期间因筛孔堵塞、给料机前端积矿量大,造成前端左右四个隔振弹簧被长期压缩变形,在运行过程中筛体出料端与受料斗有撞击现象。考虑到要确保原有的台板倾角,采取的措施是:同时更换前后端共计10个隔振弹簧弹簧,并在前端弹簧座上加10mm厚的垫板。整改前后各弹簧高度对比如下表1。
表1 弹簧更换前后高度对比表
.png)
按设计图,台板倾角16°,隔振弹簧高度为254mm,筛体与受料斗间隙80mm,要求参振部分与周围定物之间最小间隙为30-50mm。整改前台板倾角16.4°,整改后台板倾角16.25°,基本保持不变。更换隔振弹簧前,筛体出料端与受料斗间隙为36mm;更换后,筛体出料端与受料斗间隙为76mm。更换后基本达到设计要求,设备运行正常,撞击现象消除了。
.png)
3、针对激振器上下电机同时启动异常的问题,通过走访操作岗位人员、机电维修工,发现自2017投用以来该问题长期存在,下电机经常烧毁。仔细核对说明书、参阅万向传动轴的安装规范,得出的结论是:下电机的万向传动轴原安装误差太大,导致花键轴与花键套相互压紧、无滑动间隙,启动力矩过大。通过调整下电机与激振器的相对位置,使其轴线在激振器轴线下方约2-5mm之间,确保了万向传动轴的花键轴与花键套之间有了约10-15mm的间隙,如图4所示。经过调整,上下电机实现了同时启动、同步运转,激振力得到极大的提高。正常作业时,只开下电机、或上电机;在处理台板板结、斗口卡大块时,同时开动上下电机以提高激振力,操作岗位人员的劳动强度大幅度的减轻。
通过上述一系列的整改措施,该棒条给料机的放矿能力达到了1200-1600t/h,是原来的2.6-3.5倍,是设计能力的1.5倍。
三、结语
通过进一步改造格筛,封闭积矿区域以减少矿石流动阻力、加大格筛孔以增加筛分矿量,更换弹簧、加装垫板避免出料端运行干涉,调整万向传动轴安装精度提高激振力等措施,基本解决了格筛堵塞、台板板结等问题,极大的提高了棒条给料机的放矿能力、减轻了操作岗位人员劳动强度。生产实现稳定高效,经济效益、管理效益显著。
参考文献:
[1]沈兆平,钱祥鑫,龚海涛.GZT型棒条振动给料机在采矿破碎系统中的应用[j].矿山机械,2012(10):94-96.
[2]陈志兴.振动放矿机放矿能力不足与台板板结的解决对策[j].现代矿业,2018(4):130-133.
[3]涂必胜.振动放矿机的技术改造及升级[j].科学家,2016(1):76-77.