预处理—两级好氧生化工艺处理PTA污水

发表时间:2020/8/10   来源:《工程管理前沿》2020年6卷11期   作者:郭彦斌
[导读] 采用预处理—两级好氧生化法处理石化装置PTA污水
        摘要:采用预处理—两级好氧生化法处理石化装置PTA污水,利用酸沉+旋流沉淀器去除污水中TA,污水COD由5000 mg/L降至1600mg/L以下,TA的去除率达到60~70%,而后利用两级好氧去除残余COD。利用该种方法可以有效地回收资源,并减少后续生物和化学处理的负荷。
        关键调:预处理;两级好氧生化工艺处理;PTA;污水
        PTA(化学名:对苯二甲酸)是一种易燃粉末,在环境温度下,如果它与空气混合会燃烧,甚至在一定程度上爆炸。它的自燃点680℃,燃点384~421℃,升华热98.4kJ/mol,燃烧热3225.9kJ/mol,密度1.55g/cm3。溶于碱性溶液、热乙醇,不溶于水、乙醚、冰醋酸和氯仿。PTA是一种重要的基础材料,主要用于聚酯纤维和聚酯薄膜的生产。
        一、PTA污水的特点
        PTA污水包括PTA装置的生产污水、运行和停机排水以及地面洗涤产生的污水。PTA污水的主要成分有醋酸、苯甲酸、对苯二甲酸及其异构体、甲基苯甲酸等,其中对苯二甲酸和甲基苯甲酸在污水中难降解。PTA污水的主要特征:(1)污染物浓度高。污水中COD的含量一般在5000-9000mg/L之间,TA的质量浓度在800-2500mg/L之间,醋酸的质量浓度在800-1200 mg/L之间。(2)废水pH值变化大。PTA污水通常为酸性,pH值一般在2~5之间,但当PTA生产装置进行碱洗时,pH值可达12-14。(3)污水温度高,PTA污水一般温度高于45℃,特别情况下污水温度可达80~90℃。(4)水质随PTA污水的数量和质量变化较大,其中COD含量在1000mg/L~10000mg/L之间。
        二、预处理一两级好氧生化工艺
        1、工艺流程
   
        3、处理规模
该PTA装置污水处理场处理规模为400 m3/h。
        4、处理过程及结果
        (1)酸沉预处理。PTA装置污水中含有大量的TA及其衍生物(约800-2500mg/L),为了节约能源和有效利用资源,在工艺首先对这部分污水进行预处理。当PTA污水的pH值大于5.0时,污水中TA溶解于水中;当pH值在3.5左右时大部分TA从水中析出。利用这一特性,通过调节废水pH值,去除水中TA及其衍生物,污水中的COD负荷可以大大降低,COD可以降低到3600 mg/L,为后续的好氧生化处理创造了良好的条件。PTA装置连续排水的水量大,因此设备是一个封闭的大约4~5 TD0000 m3/s,543 m3/h最大正常连续排水(15分钟),为了适应大量的水的两种影响,设置两个事故池B102/1-3 B102/1装满水,用于存储封闭B102/2-3正常洗涤间歇性水监督。正常间歇排水进入事故池B102/2~3进行均质,而后与部分PTA连续污水以及酸性药剂混合以降低pH值,在调整pH值的同时,加入一定量的混凝剂以增强水中杂质的凝聚沉淀效果,然后泵送至水力旋流沉淀器2组。进入沉淀器前,将pH调至3.5~4,混凝剂添加量控制在2 mg/L。PTA生产装置发生意外需冲洗时,间歇排水进入事故池B102/1,并由泵提升至水力旋流沉淀器。PTA装置连续排水的pH值较低,调节pH值至适合范围,添加混凝剂2 mg/L左右,然后直接进入旋流沉淀器(总共3组和6套)。沉淀器内废水沉淀时间为2 h,采用锥形沉降结构和TA输送泵将分离出来的沉淀(主要为TA)送至脱水室进行脱水,TA沉积物可根据性能进行他综合利用。TA输送泵配有软管泵,并配有冲洗水,当管道堵塞时,软管泵可以反向冲洗以松开堵塞,或用压缩空气混合加压水冲洗管道。由于TA沉积物容易堵塞输送管道,在输送管道上有蒸汽界面,可用于清除残留物。水力旋流沉淀器底部还装有冲洗装置,排渣前启动冲洗装置,使沉淀在沉淀器底部的TA渣松开,然后启动TA输送泵。
        (2)调节均质。PTA污水经酸沉预处理后进入PTA均质池,调整均质。污水在均质池的停留时间为48h,均质池池配有射流循环泵。均质后的PTA污水与其他生产生活污水在均质调节池中混合,均质调节池配备3台潜水搅拌器,使其充分混合。为保证生化处理系统的稳定性,均质调节池设有酸碱加药设备和营养盐添加(磷、氮等)设施,以及处理后的污水回流设施。均质调节池的停留时间为2.5h。
        (3)两级好氧生化处理。好氧生化处理分为两级,每一级生化系统都包括曝气池与沉淀池。一级好氧生化系统COD负荷相对较高,主要去除易降解的有机污染物;二级好氧生化处理系统COD负荷相对较低,将其控制在好氧延时曝气阶段,控制较长的污泥龄和水力停留时间,以达到较低的出水指标,确保达标排放。每一级都有自己独立的污泥回流系统,使每一级都能保持自己的微生物群,更好地适应每一级的工作条件,从而提高COD降解率,确保有效处理。好氧生化处理工艺几乎不涉及污泥的外部排放,当少量污泥需要从外部排放时,可根据污泥的处理情况,将其送往污水处理厂的污泥处理设施。一级曝气池的容积负荷为1.5kg/(m3·d)COD左右,溶解氧为1~2 mg/L,污泥浓度为4~5 g/L,污泥回收率为1.0%~1.5%;二级曝气池的容积负荷为0.2~0.5kg/(m3·d)COD,溶解氧为2~4 mg/L,污泥浓度为1.5~2g/L,污泥回收率为0.5%~1.0%。一级/二级曝气池使用单独的风机,一级采用微孔吊杆风机,二级采用可扩展孔隔膜风机。此外,一级/二级曝气池还应配备液压消泡装置,当曝气池中产生大量泡沫时,及时向曝气池添加消泡剂以避免曝气池溢流。
        (4)监测和再处理。经处理的污水排放到监测池中,如果污水质量不符合排放标准,则排放到二级曝气池中进行再处理。为确保符合排放标准,该序列应配备活性炭过滤器,通过过滤降低水中悬浮物含量。
        相比其他石化厂PTA污水处理,其主要工艺是相同的,均采用了两级好氧生化处理过程。区别在于,本工艺为了节约能源和有效利用资源,在处理PTA污水时,首先对PTA污水进行酸沉预处理,去除了大部分COD,减少了曝气池的负荷,更有利于处理后的水质达标。为保证处理后的水质达标,在处理顺序上增加活性炭过滤器,过滤后的水可直接排放。
        综上所述,预处理-两级好氧生化工艺处理PTA污水是有效的,该工艺过程短,启动很快,简单易用,而且在受到冲击后更容易恢复。采用水力旋流沉淀器进行酸浸预处理,可分离大量固体TA,实现资源的有效回收与再利用,减轻了后续生化处理负担。两级好氧生化处理中第一阶段的容积负荷为1.5kg/(m3·d)左右,COD去除率高;第二阶段的容积负荷为0.2~0.5kg/(m3·d),可对难以降解的污染物进行良好的深度去除,从而保证污水达标排放。同时工艺产生的污泥量低,降低了污泥处理负荷。
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