摘要:高压板式换热器是由一系列有波纹形状金属片叠装成的高效换热器,具有传染系数高、重量轻、热损失小等特征,被广泛应用于太阳能、钢铁工业、化学工业、冶金工业和食品工业等领域中,但在应用中会存在氧通道堵塞现象,影响设备的使用效果。基于此,本次研究主要围绕空分高压板式换热器进行探讨,阐述设备作业流程,并分析氧通道堵塞原因,探讨故障处理措施,并提出防范措施。
关键词:空分装置;高压板式换热器;氧通道;堵塞原因;预防措施
前言:高压板式换热器设备是由板式换热器、平衡槽、热水装置、支架以及仪表箱等组成。可被应用于化学工业、冶金工业、机械工业、电力工业和造纸工业等领域中,不同领域作用存在一定差异,如电力工业领域主要用于冷却高压变压器油和发电机轴承油。该设备在使用中会存在通道堵塞现象,为保证其正常使用,应对堵塞原因进行分析,采用有效方式进行解决,以此发挥高压板式换热器作用。
1高压板式换热器简述
板式换热器是实现液-液、液-汽的热交换理想设备,具有热损失小、换热效率高、结构紧凑轻巧、安装清洗方便和应用广泛等使用优势。压力损失相同前提下,该设备的传热系数高于列管式换热器3-5倍,但其占地面积不足管式换热器一半,其热回收率超过90%,在多个领域中得到广泛认可。由于高压板式换热器设备多种型号,不同型号应用范围和领域存在一定差异,大型空分装置在使用高压板式换热器设备时,对设备有着较高要求。如在60000Nm3/h等级空分设备中,其配套高压板式换热器通常选用进口产品,为多层板翅式换热器,借助翅片和隔板对不同通道中的冷、热流体进行换热。从冷氧侧引出液氧,从P8601A/B进行加压,达到8.7MPa后,于高压板式换热器E8802A/B/C,分别和膨胀机增压端7.2MPa高压空气与增压机4.6MPa增压空气进行换热,然后进行高压氧气管网。在满足设备系统要求后,从自塔顶抽取纯氮气复热后去水冷塔[1]。
2高压板式换热器流程
高压板式换热器使用中必须掌握其流程,这对有效解决使用中存在的问题具有重要作用。在使用设备时,来自循环氮压机的中压氮气,经制动增压风机旁路阀,使气体进入膨胀机实现膨胀作功,膨胀机冲转后,压差会与单向阀共同发生作用,旁路会通过自锁进行关闭。而循环氮压机的中压氮气,可经过增压制动风机对同轴膨胀机输出功进行回收,以此提高压力。而增压后氮气会先经水换热器降温,再经板式换热器进行换热,然后经膨胀机实现膨胀作功。而膨胀后气液混合物,会经气液分离后从下塔顶返流与0.45MPa氮气混合,并进入高压板式换热器换热后,再回到氮压机入口,而液相会由分离的液氮通过上塔控制阀送入上塔作成为回流液,从而实现空分装置冷量平衡[2]。
3高压板式换热器氧通道堵塞原因
高压板式换热器在维持冷量平衡方面具有良好使用效果,但应用中会存在氧通道堵塞现象。相关专业技术人员对空分设备运行情况进行了深入研究和详细分析,发现造成堵塞的原因主要表现在以下方面:
一是,因后系统用气量大,无油螺杆仪表压缩机长时间使用,长期处于超量运行状态,并且该状态下仪表中空气带水,对工作前氧泵密封气流量进行观察,发现在有水后,氧泵密封气会切换为氮气密封,提前开始加温。
二是,若工作前对高压氧泵P8601A出口阀进行检查,可发现停车、加温期间并未关闭。而大机组停车阶段,由无油螺杆仪表压缩机提供加温气,但不能吸附二氧化碳,且会长时间超量运行,而露点处于不合格状态。加温期间存在部分加温气会到达高压板式氧通道,并会带入部分水和二氧化碳,处于低温状态时会形成冰和干冰。
三是,再次工作后,除三个高压板式换热器氧气总管的温度点报警,显示为10℃,且其氧通道液位计LI8806显示超量,其余参数基本正常。这一现象说明高压板式换热器氧通道未能充分换热,并且会在氧通道中附着部分物质,导致液位超高。
四是,分子筛长时间处于工作状态,应用效果减弱,严重时会导致分子筛穿透,在膨胀机入口管线处位置发生水和二氧化碳集聚,而管线于工作初期为死区,未分析吹除和露点。使得膨胀机启动运行后集聚的水和二氧化碳会到达高压板式换热器,此时高压板式换热器为冷态,会使水和二氧化碳在0.45MPa氮气通道中形成结晶,进而引发堵塞故障[3]。
可见导致高压板式换热器氧通道堵塞原因,为工作停止时加温气不符合相应要求。在加温气中的水和二氧化碳成分,会经过高压氧泵出口阀到达设备氧气通道中,并受低温环境影响形成冰或干冰,造成氧气通道堵塞。在该问题出现后只能暂时维持运行,应进行择机停车处理。
4故障处理
0.45MPa氮气通道堵塞是高压板式换热器常见故障,该故障出现后会对设备的正常运行和使用产生影响,而为降低对气化装置工作干扰,通常只对通道进行加温吹除,这种方式可见减少空分装置工作时间。同时为保证设备运行效果,需要将膨胀机出口阀、高压板式换热器氮气出口调节阀共同采取拆卸操作,然后进行复位。经过过1d处理,在不同吹除口露点分析合格后,需要对膨胀机进行重新冲转,而膨胀机有关参数也会回归正常值,各项参数中振动参数为17μm,入口和出口问题分别为-8至-16℃、-68℃,出入后压力分别为0.51MPa和3.76MPa,转速为3310r/min,而返流量参数为3100m3/h[4]。
5防范措施
现阶段,在高压板式换热器0.45MPa氮气管道发生堵塞后,经常别认为是保冷后工作和管道内露点不达标引发的,进而对设备正常使用产生影响。因此,为避免堵塞问题发生,应采用相应防范措施。而在实际进行堵塞问题预防中,主要采用方式有三种:
一是,若空分装置停止工作排液时,应及早关闭冷箱不同位置的排放阀,并控制喷射蒸发器,防止加热蒸汽打开过大,避免降温或遇冷后凝结成的水蒸汽进度到冷箱内部塔器。
二是,若膨胀机长期处于停止运行状态,在加温吹除作业结束后,应及时停运油系统与密封气,避免不达标密封气到达膨胀机组气缸,内漏至冷箱中。同时还应定时分析外部管网进入膨胀机的密封气,确保其符合使用要求。
三是,在确定长时间停运膨胀机后,应及时对膨胀机组循环水换热器进出口阀进行关闭处理,并将换热器内积水排出,防止出现循环水泄漏,引发滞水问题。同时,在准备冲转膨胀机前,应先对吹扫循环水换热器氮气[5]。
结论:总而言之,高压板翅式换热器氧是工业生产中重要装置,在维系整个系统冷量平衡方面发挥着重要作用。工业生产中要想充分发挥其价值,就应提升空分设备操作人员对空分设备认知程度,掌握高压板式换热器工作流程,并掌握堵塞及其原因等异常,及早采用相应措施解决问题,并采用相应预防措施减少问题发生,从而更好的发挥设备作用。
参考文献:
[1]薛令光,曹镇海,马明娟.大型空分高压板式换热器氧通道堵塞原因及分析[J].低温与特气,2017,035(001):31-32.
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[4]周非,郑鹏辉.空分高压板式换热器冰堵单体复热方案的应用[J].河南化工,2017,034(007):46-47.
[5]李东芳.高压换热器在大型海上固定平台应用的选型研究[J].石油和化工设备,2017,020(006):58-61.