氯氢处理工艺自动化控制改造与运行分析

发表时间:2021/7/26   来源:《工程建设标准化》2021年4月8期   作者:郝元西
[导读] 我国经济不断发展,带动氯碱事业取得新成果。
        郝元西
        东明石化万海氯碱化工有限公司 山东 菏泽 274500
        摘要:我国经济不断发展,带动氯碱事业取得新成果。其中氯氢处理工艺需要对压力与压差进行科学控制,人为操控存在一定危险性,同时需要耗费大量的人力。基于此对其进行自动化处理技术改造,通过整合生产系统,保障系统运行期间可以实现有效控制,保证离子膜系统各环节处理工作安全运行。本文基于氯氢自动化技术加以分析,结合技术控制改造与运行加以阐述,意在保障系统有效运行。
        关键词:氯氢处理工艺;自动化控制;改造;运行
引言:离子膜电解系统在作业过程中,有极高的技术优势,在工业领域得到良好的应用。其中,在氯碱工业中应用效果最为显著。对于氯氢处理工作,依据传统作业模式难以保证系统运行需求,手动操作控制不精确,影响压力压差,影响系统作业的安全性。基于此将自动化控制技术应用在氯氢处理工艺中,提升离子膜烧碱的平稳性,保证系统有效作业。
一、氯气系统自动化控制
(一)原系统存在的问题
        离子膜电解槽安全规范需要在处理过程中,将氯气、氢气的压差控制在科学的范围内。原工艺使用的技术,在调节电解槽氯气压力时,人工操作过于频繁,降低了系统运行的稳定性,导致电解过程波动频繁出现,难以控制压差的稳定性,导致最后的电解结果出现停止或者超标的现象。
        氯气泵实际生产时,容易在低压配电的情况下出现故障断电,导致系统急停。这种紧急跳车的情况对系统影响极大,同时伤害到电解槽离子膜,难以保障离子膜得到规范处理。此外,外电网闪烁也会造成整流器跳闸,导致系统出现进行停车的现象[1]。此时的氯氢泵抽空力增大,不及时开启空阀将会导致气体泄漏,引发中毒事故。
(二)氯气系统优化措施
        1.增加自控调节阀
        针对传统系统作业存在的问题,对氯气系统加以优化。增加自控调节阀,,设置系统输送压力范围,设置的总压力不应超出3kPa,保证前后压力之间的差距。经过实际对比,可以发现使用原有调节阀时,在阀门开度很小的情况下,都会导致系统压力提升,对于环境温度较高的区域,影响更大。回流阀门基于较小范围,难以满足换酸等操作;优化后的阀门,能够有效在开度较大的情况,保证系统有效运行与回流调节的稳定性,能够正常作业,保持稳定的压力值。
        2.设置双向连锁
        为有效解决运行期间,氯气泵出现的紧急跳车现象,以及整流器跳闸等问题,需要对整体工艺进行连锁优化。通过增加双向连锁、整流器等保证对设备的有效控制。整流器与电解槽装置等,经过工艺连锁优化后,即便是面对紧急跳闸等故障,依旧能保证氯氢电解过程中,压力与压差的稳定性,对实际作业起到保护作用。减少氯气泄漏,防止对人员造成不利的影响。
        3.自动切断阀
        设置自动切断阀的目的在于,系统能够感应到氯气泵出现问题,并及时采取自动切断处理,实现连锁关闭,防止系统倒压,保护系统安全。
        4.增加排放管线与阀门
        在氯气分配口的位置增加管线与阀门,能够保证发生紧急事故的同时,可以基于额外的设备保证安全,将氯气引至管线中,通过传导有效收集在装置中,防止氯气因压力过高泄漏,减少事故发生。


        5.配置DCS远程控制
        对于氯气泵的运行,安装远程控制系统,能够减少人工操作的次数,同时针对系统进行远程监控和操控,消除威胁人员安全的因素。
二、氢气系统自动化控制
        系统在原有工艺系统运行背景下,电解出来的氢气经过处理后,会进入氢气泵、缓冲罐等设备中。在此过程中,氢气分成两部分,一部分进入到合成工序中,另一部分则进入设备流入总管,保证系统压力维系在稳定的状态。
(一)原系统问题分析
        氢气在系统运行期间,通常采用水循环的方式,实际输送压力较低,难以满足系统运行需求;盐酸合成具备的隐患较多,系统跳闸、操作不当都造成憋压现象,一旦压力超出实际范围后导致泄压,就会出现不良的影响。
(二)氢气系统优化措施
        针对上述提及的问题,需要基于氢气原有系统进行优化,保证系统有效运行,不会对电解结果带来影响。
        1.升级氢气泵
        对于原有系统来说,使用的氢气泵无法满足作业需求。将其升级为水环式真空泵,保证系统运行期间输送压力符合需求。并且配合变频方式对气泵有效控制,实现对输送压力的有效调节,保证压力能够保持平稳的输送状态。
        2.氢气泵后增设自动切断阀
        为保证与氢气泵实现联锁,防止气泵运行期间出现跳停的现象,需要基于自动切断阀对突发事故进行控制,防止氢气泵跳车等现象。增加联锁工艺装置,防止出现跳闸现象,保证系统运行的安全性。
        3.架设自控调节阀
        氢气分配总管中增加自控调节阀,可以优化人工操作,通过自动化控制减少事故发生,减少安全隐患,保证系统维系稳定的压力与压差[2]。
        4.加设氢气紧急排放阀
        基于对氯气系统的改造,增加紧急排放阀后,缓解系统憋压现象。通过对阀门开度的调节,保证氢气的合理排放。对于系统运行期间,氢气在总管线中的流动情况,可以在系统出现憋压时,及时通过阀门控制,将氢气适当排出,稳定系统运行的压力。
三、改造后工艺运行相关注意事项
        对于改造后的系统,能够发现基于自动化技术,系统在运行期间压力、压差等问题得到有效改善。但是并不代表安全隐患全部排除,实际应用过程中,对于氯气泵需要注意如下的事项:对于优化后的系统,严禁摘除运行期间切断阀与调节阀,并且保证总管内的压力稳定;使用DCS操控的人员,需要配合现场人员开展设备作业,明确现场作业顺序,先打开自动切断阀,然后是手动阀,最后是氯气阀。操作期间保证阀门开关幅度一致,并保证压力的稳定性。
        对于氢气泵的注意事项,与氯气泵基本相似,严禁运行期间摘除调节阀等;现场人员操作应小心谨慎,防止出现倒压现象。对于远程操控需要使用变频氢气泵,并控制变频速率,等待稳定后现场人员迅速关闭出口阀。调节变频期间,需要现场人员始终保持着对阀门的调节,保证内部压力的稳定性。
结论:综上所述,离子膜槽在国内的推广,有效推动氯碱事业发展。应用当前自动化工艺,进一步发挥出生产作业的优势,基于人力成本与作业安全性发挥着关键性的作用。氯氢处理工艺自动化控制技术的改造,需要迎合当下发展,满足行业对其需求,保障发展的稳定性,同时基于人员不断积累经验,提升改造技术与运行效率,保障氯碱事业实现长足发展。
参考文献:
[1]唐婷.氯氢处理工艺自动化控制改造与运行[J].中国氯碱,2019(10):24-26.
[2]刘姗,苏发东,吴晓宁,马光飞.氯氢处理工艺自动化控制改造与运行[J].氯碱工业,2019,53(02):21-25.

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