S7-200smart PLC在袋收尘改造中的应用

发表时间:2021/7/20   来源:《当代电力文化》2021年9期   作者:马标
[导读] 本文主要针对水泥磨收尘器升级改造进行全面分析研
          马标
          泰山中联水泥有限公司 山东 泰安 271413
          摘要:本文主要针对水泥磨收尘器升级改造进行全面分析研究,重点论述了西门子S7-200smart PLC作为袋收尘控制系统的核心部件,采用合理的设计方法,在降低了控制系统成本的同时,大大提高了系统的可靠性,从而为水泥磨正常运转提供了保障。
          关键词:水泥企业;收尘器改造;S7-200smart PLC
          引言:在水泥生产过程中,粉尘是主要污染源,袋收尘作为主要环保设备,对于粉尘的收集排放起到极其重要的作用。我公司水泥磨调配站气箱式收尘器,建于2003年,原有控制系统年久老化,配件基本停产,故障频繁,收尘效果不理想,故急需升级改造。
          1袋收尘工作原理概述
          本次改造的收尘器为一台六室气箱式脉冲袋收尘器,含尘气体进入收尘器后,气流中颗粒较粗的粉尘由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗中,大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外面,净化的气体由滤袋内部进入箱体,再由出风口排出大气,达到收尘目的。随着过滤工况的不断进行,气流通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被收集在滤袋外表面,达到一定时间后,提升阀动作,切断通过滤室的气流,然后脉冲阀动作,一股高压高速气流进入喷吹管,使附着在滤袋上的粉尘脱落,沉降到灰斗中,清灰完毕后,提升阀再次打开,收尘又进入过滤状态。
          2清灰工艺流程
          根据PLC程序进行定时清灰。首先控制启动收尘器第一室的提升阀动作,切断通过滤室的气流,再开启脉冲阀,其释放的高压压缩空气对滤袋进行脉冲喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,从而振落附着的粉尘,粉尘沉落在灰斗内。随后PLC按设定间隔时间关闭提升阀,恢复第一室的过滤,然后再启动第二室的提升阀,切断第二室的过滤气流,开启第二室的脉冲阀释放高压压缩空气,对第二室气箱内滤袋进行脉冲喷吹清灰,清除第二室滤袋上的粉尘。依次进行清灰,直至最后一个室清灰完毕,根据设定的间隔时间,进入下一次循环清灰的过程。
          3控制系统硬件
          3.1.此次袋收尘改造采用西门子S7-200smart PLC作为核心控制部件,是西门子S7-200 PLC的加强版,其优点有:
          3.1.1种类多样。S7-200 smart系列PLC的CPU模块有多种类可供用户选择,并且CPU上的最大点数可到60点,可以满足小型自动化设备的控制要求。同时,CPU模块还分为标准型和经济性两种,对于不同的需求,可以灵活配置并降低成本。
          3.1.2扩展性强。S7-200 smart系列PLC具有可扩展的信号板,用户可以根据需要,自己设计和分配DI,DO,AI,AO等模块以及通讯单元。通过信号板,用户可以灵活配置,提升产品的扩展性。
          3.1.3运算速度更快。S7-200 smart系列PLC拥有西门子专用高速处理器芯片,基本指令执行时间非常快,可达0.15us,相比S7-200系列的PLC,它的运算速度明显更快。
          3.1.4自带以太网口。S7-200 smart系列PLC最重要的特点是自带以太网接口,这个新增功能相比使用S7-200系列PLC的用户,可以免去订购专用编程电缆,只用一根网线就能进行程序的上传、下载、监控等,节约了成本。
          3.1.5编程软件占用空间小。S7-200 smart系列PLC的编程软件容量较小,安装完成后大概仅占用几十兆的空间,而S7-200系列PLC的编程软件安装完成后大约占用几百兆的空间,而S7-1200系列PLC的编程软件安装完成后大约占用几千兆的空间。由此可见,S7-200 smart系列PLC的编程软件占用硬盘空间更小。


          3.2本控制系统使用了18个输入点和9个输出点。输入点分别是:手动开启的6个提升阀、1个脉冲阀,4个外部状态信号,以及外接的脉冲时间和清灰间隔时间调节器。输出点分别是:6个提升阀,1个脉冲阀,斜槽风机和下料器驱动,并设有过载保护.控制柜门上设有现场操作按钮和工作状态指示灯。所有控制都经PLC进行输出,并且将斜槽风机机与下料器的运行信号接入PLC的输入点I0.0、I0.1,在程序内部设置联锁,提高系统的运行可靠性。
          3.3在控制柜外部有一个急停按钮,用于紧急情况下切断PLC电源及控制回路的电源,实现停机。提升阀和脉冲阀等所有的输出都采用单独的中间继电器,使 PLC与外部因素的干扰最小化,保证系统的可靠与安全。同时,本控制柜内6个提升阀继电器的常开点分别并接脉冲阀继电器的输出COM线,实现了6个脉冲电磁阀在1个继电器上动作,这就节省了5个脉冲阀继电器。另外,可以旋转外部时间调节器按钮来控制脉冲时间和间隔时间,以满足现场工艺要求。
          接线图:
          
          
          4 PLC软件编制
                    4.1清灰控制系统模式分为:远程模式和机旁模式。远程模式下,设备的启停由中控DCS控制,在运行过程中,中控操作员可以根据控制系统反馈的信号,对设备的运行状态进行监控;机旁模式下,现场岗位工可以通过按钮,对设备的每个电磁阀进行单机操作,可用于设备安装调试或停产检修期间的打点测试。
                    4.2举例S7-200smart PLC自动清灰动作过程:远程/机旁转换开关打到远程,自动/手动转换开关打到自动,KA2、KA4吸合,I0.2、I0.3接通,中控DCS驱动信号接通后,KA1吸合,PLC开始工作。首先Q0.7和Q1.0接通,KM1(斜槽风机)和KM2(下料器)工作,KM1、KM2运行信号接通后,一室提升阀开始工作,PLC输出点Q0.0状态为1,KA5中间继电器得电,1#提升阀得电工作;在提升阀工作5秒后,PLC输出点Q0.6状态为1,KA11得电,脉冲阀根据设定的时间工作,设定时间到后PLC停止Q0.6输出,KA11失电,5秒后Q0.0状态为0,KA5失电,一室脉冲清灰完成。随后根据时间调节器设定的清灰间隔,二室开始工作,动作过程同一室,直至第六个室完成工作,再循环到第一室,以此往复工作。
                    应现场工艺要求,脉冲阀工作时间需要调整到1秒,在STEP7编程软件改动如下图:



          结语
          本PLC控制系统采用了更为合理的逻辑编程,提高了整个收尘系统的可靠性与稳定性,已经广泛用于我公司多个生产现场,运转情况良好。
          目前,政府对于企业的环保要求越来越严格,尤其是水泥行业的粉尘排放。因此,本控制系统的良好使用,为粉尘颗粒物的超低排放提供了有力的保障。
          参考文献
          [1]卓民,李国华,西门子小型PLC在水泥厂气箱式脉冲袋收尘控制上的应用,数控技术,2011(12)
          [2]史智琛.窑尾袋收尘器的改进[J].水泥技术,2012(3).
          [3]易祖耀.电-袋除尘器控制系统设计与实现[J].华电技术,2013(11)
          作者简介:马标,男,1986年2月出生,大学本科,注册安全工程师,主要从事电气维修工作。身份证号: 370921198602074535
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