超超临界汽轮机出力下降原因分析及治理

发表时间:2021/5/26   来源:《中国电业》2021年2月第5期   作者:乔浪涛
[导读] 随着中国的综合发展,电力技术日新月异,电网总装机容量不断扩大
        乔浪涛
        陕西能源电力运营有限公司  陕西省榆林市  719199
        摘要:随着中国的综合发展,电力技术日新月异,电网总装机容量不断扩大,为了方便电网调度人员的工作顺利开展,需要准确掌握管辖机组的各工况出力能力。当机组进入夏季工况时,环境温度过高会直接造成循环水温度上升,凝汽器工作效率下降,汽轮机背压升高,机组出力下降。进行汽轮机高背压出力试验,可以明确机组在高背压条件下的出力,为电网调度人员提供参考,同时为电厂生产人员提供数据支持,为机组优化运行提供思路。本文对超超临界汽轮机出力下降原因分析及治理进行分析,以供参考。
        关键词:供热机组;灵活性改造;治理措施
引言
        近年来,风力和光伏等新能源设施的容量急剧增加,电力系统现有的适应能力使新能源的需求变得更加困难,许多地区出现了风光渐行渐远的现象。尤其是供热过程中电网加热与供热、保护新能源服务器之间的矛盾日益突出,通过技术变革,传统水泵热迫切需要既满足供热需求,又满足空调峰值需求。随着冷热设备项目的不断实施和中央供暖的不断升级,已经紧张的热矛盾进一步加剧。为此,电网必须配备足够的峰值转速容量,以确保电网的灵活规划和安全稳定的运行。为此,必须灵活地改造热工组的研究和实践。
1热力性能试验分析
(1)机组出力水平下降明显,最大出力工况修正后功率比2016年8月1036MW工况低89.7MW;(2)机组通流能力显著降低,最大出力工况修正后主汽流量比2016年8月1036MW工况低138.1t/h;(3)高压缸效率明显降低,4VWO工况高压缸效率为84.04%,比2016年8月1036MW工况低2.33个百分点;(4)中压缸效率与2016年8月1036MW工况基本相同,平均值为88.84%。
2改造后的试验分析
2.1概述
发电厂是CZK135-13. 24/ 535/ 535硬拷贝模型、双缸中间加热缸和双排气孔冷凝固汽油弹。高压缸由1层和8层压力级组成,8层隔板安装在高压缸上。平均列印体积由九个列印等级组成。低压区由2 x 5压力等级组成,蒸汽从低压缸流向两端的下部排气单元。由于双电流对称双极结构,低压角几乎没有轴向。所有间隔器安装在低压缸上。高压缸7后排气软管上升到1号,高压清洁剂上升到2号。中压缸13后排气槽导致氧气,16号列车后太深,18号列车后太深,低气压区21后;26有一个完全对称的排气盘导致低压加热器6。
2.2减压阶段低压缸
直升机2基本就位,锅炉在试验过程中静态燃烧,锅炉保持稳定,即主蒸汽区保持在±5%以下,动压蝴蝶阀逐渐打开至17%,而集料压力保持不变,当动压软管阀关闭时中央压力缸压力增大(表0)。0).同时电机的负载也在下降,当连接的吸管阀门打开时电机的负载也在下降。对于50%的散热器负荷,主要雾霾容量约220t/h,发动机的电机电流约为。19kPa和所连接吸管的风机从100%下降到17%,发动机的发动机负荷从68MW下降到58MW,约20MW。


2.3低压运行阶段
主流量224t/h,a,b低压进口阀,反馈0%(确认完全闭合),中压0.21 MPa(工作台压力机),压力机背压9.11 kpa,中压311° C,低压缸末端温度45° C,或。60° C,低压缸末端温度达不到对低压缸不同侧面温度差异的分析,主要是由于低压缸流量不均匀或六个抽缸流量分布不均,使单边控制的平均温度保持在安全区域内,组件局部系统和辅助设备参数在正常区域内。
3原因分析
沉积物来源分析,设备检修采用打磨、切割处理工艺时,有可能用磨光机片打磨时带入氧化铝碎末(常规磨光机片含有大量氧化铝)。查阅#8机组检修台账,锅炉进行了水冷壁高温腐蚀改造、高温再热器出口联箱更换等工作,汽轮机低压缸中分面内张口严重进行了补焊打磨,以上工作均需要用磨光机片大量打磨。磨光机片打磨时产生的氧化铝碎末一旦进入热力系统将形成铝盐。含盐蒸汽进入汽轮机做功后,由于压力降低,溶解在蒸汽中的盐类析出,沉积在汽轮机通流中,引起汽轮机通流结垢,导致汽轮机通流部分热力参数发生变化,降低了汽轮机运行的经济性和安全性。目前,电厂应用磨光机片打磨的检修项目主要包括两大类:一是联箱或管道、管件焊接前的坡口打磨,二是采用焊补打磨工艺修复设备缺陷,如设备密封面泄漏、中分面内张口等。当打磨工作量较大时,如果未采取防止异物进入热力系统的措施,且设备封闭前未清理干净异物,系统投运后氧化铝碎末形成的铝盐就可能最终沉积在汽轮机叶片上。
4调试中出现的问题及处理
通过降低工作压力,逐步关闭低压缸块进入蝶阀,降低锅炉蒸发能力,保证机床电流供应安全稳定地降水到104.2 MW,同时满足工业需求和最大散热,满足机械柔性改造的要求。机组调试时出现低压缸排气、背压等异常,通过参数优化和方法确保机组安全平稳运行。热电泵跳板的主要原因是,机器后部5kPa低于保证热泵安全运行所需的后端鼓(8kPa),致使泵关闭,大量未使用的气动系统进入空冷岛,岛冷负荷短期增加,自动压到机器残馀部分的空冷频率仍不足以满足气动冷却的需要。第1、5、6栏中的空冷器在检测到异常情况后及时投入使用,低压压力压力压力管道缓慢打开,低压缸的气流增加,热水泵投入使用,部分空冷体根据冷锋电容的末端温度逐渐关闭。然后城市的温度就会恢复正常。
5治理措施
(1)加强机组检修过程中施工工艺的控制,采用磨光机片进行打磨时必须采取防止异物进入热力系统的措施,比如管道坡口打磨时采用水溶纸临时封堵管口等,当打磨形成的碎末在设备内部呈散状分布时,可利用高压水对打磨形成的碎末进行冲洗并清理外运,设备封闭前必须清理干净内部异物。(2)机组启动、运行过程中严格执行相关标准,在水汽品质合格以前,不允许进行下一步操作,确保炉水、蒸汽品质控制在合格范围内。(3)机组运行过程中每周定期对水汽品质进行查定,增加铝元素检测,当发现凝结水水质不合格时应进行凝汽器换热管查漏堵漏。(4)加强在线化学仪表电极的寿命管理,制定滚动更换计划,并定期对仪表进行校验,规范仪表的管理机制,确保仪表的精确可靠性。
结束语
具体来说,在实施柔性San系列后,对过热进行了实验,并对所遇到的问题进行了分析。通过优化参数和操作,该组可以安全地降低到额定负载的30%,从而为散热组提供了最大的灵活性。
参考文献
[1]朱熹,谢明江,黄建强,宋建华,彭金龙,苏鑫海,王磊.汽轮机低压缸零出力供热技术研究[J].机械工程师,2019(11):118-119+122.
[2]汪飞,刘晓鸿,万忠海,晏涛,吴扬辉,鲁锦.超超临界汽轮机循环水系统改造及运行优化[J].中国电力,2015,48(03):1-5.
[3]程源.300MW汽轮机通流改造及性能试验研究[D].苏州大学,2014.
[4]马海龙.电厂汽轮机冷端湿冷系统运行优化[D].长沙理工大学,2013.
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