某型飞机蜂窝腐蚀与检查技术研究

发表时间:2020/10/14   来源:《科学与技术》2020年16期   作者:张强 张浩 霍光正
[导读] 某型飞机发生方向舵蜂窝结构后部撕裂脱落故障。经现场检查发现,该损坏的方向舵无外来物撞击痕迹,剩余部分蜂窝芯表面呈暗灰色,有腐蚀斑点和白色腐蚀产物,并有多处腐蚀穿孔。确定故障原因,并根据分析结果提出具体的建议。。
        张强  张浩  霍光正
        石家庄海山实业发展总公司

        内容提要:某型飞机发生方向舵蜂窝结构后部撕裂脱落故障。经现场检查发现,该损坏的方向舵无外来物撞击痕迹,剩余部分蜂窝芯表面呈暗灰色,有腐蚀斑点和白色腐蚀产物,并有多处腐蚀穿孔。确定故障原因,并根据分析结果提出具体的建议。。
        
关键词  蜂窝结构  腐蚀  分析  检查
0 引言
        鉴于蜂窝结构使用广泛,为保证飞行安全,避免类似事故征候再次发生。对蜂窝结构腐蚀故障进行深入分析腐蚀原因,并制定后续改进措施。
         一、故障定位
        为了摸清导致蜂窝发生腐蚀的机理,取方向舵蜂窝件残余蜂窝芯材腐蚀样本,腐蚀样本进行理化分析,以确定导致腐蚀的根本原因。
        经理化分析,腐蚀产物主要由铝和氧两种元素组成,从铝和氧的含量上看,腐蚀产物主要是氧化铝和少量氢氧化铝,未检出硫、氯等易导致腐蚀元素。腐蚀产物主要是氧化铝,说明铝合金蜂窝腐蚀是由于雨水或潮湿空气长期作用导致的,腐蚀时间很长,蜂窝内部积水或潮湿空气较多。蜂窝进水或有潮湿空气,且作用时间较长是腐蚀的根本原因。
         二、原理分析
        某型飞机舵面蜂窝件结构由蒙皮、蜂窝芯和四周骨架构成。
        密封原理:蒙皮与骨架通过板-板胶胶接,骨架间界面通过板-板胶胶接,固化后,所有界面和缝隙都涂敷密封胶。用板-板胶与密封胶实现双重密封。详见图1。

图1  典型密封剖面及典型蜂窝结构爆炸图
        本次检查发现的9件方向舵蜂窝后段存在不同程度腐蚀,腐蚀部位都集中在翼尖,其它部位未发现腐蚀状况。特点如下:
        A)方向舵的位置特点:竖直使用,除顶部外,不易积水;
        B)结构特点:端肋槽口向上,易积水;
        C)密封措施:将所有可能进水的区域都涂刷密封胶;
        D)排水措施:设计了2个排水孔。
        方向舵顶部端肋易积水,如果密封胶脱落,且未及时补涂,再加上排水孔堵塞,密封边界脱粘,雨水或潮湿空气会沿缝隙处进入蜂窝内部,长期作用导致蜂窝腐蚀。
        本次检查采用打孔检查方法,发现的14件平尾蜂窝后段存在不同程度腐蚀,腐蚀部位都集中在翼尖部位,其它部位未发现,
         三、蜂窝结构腐蚀检查方法研究
        某型飞机舵面蜂窝结构的密封关键工序及工艺如图2所示。其中带“☆”的工序为关键密封工序,骨架界面胶接、蒙皮与骨架胶接、蜂窝结构胶接固化后对所有缝隙的密封胶填充以及采用浸水后X光检查等都是密封关键工序。由于某型飞机舵面蜂窝结构采用板-板胶与密封胶双重密封形式,如果关键密封工序有效控制,蜂窝结构密封可以保证。
         

图2 蜂窝件密封关键工序及工艺
        (一)蜂窝芯腐蚀判据:
        a)铝蜂窝芯材表面有光亮的金属光泽,且无水渍为无腐蚀;
        b)铝蜂窝芯材表面有部分金属光泽,但表面明显发暗即为轻微腐蚀;
        c)铝蜂窝芯材表面无金属光泽,颜色呈暗灰色,有腐蚀斑点和白色腐蚀产物,为严重腐蚀。
        (二)确定开孔尺寸与孔距
        各舵面蜂窝件均采用蒙皮、骨架蜂窝芯胶接固化成形,蜂窝芯主要承受并传递气动载荷形成的剪力,蒙皮与骨架承受弯矩,蜂窝整体件将总载荷向前传递到翼盒结构。按补充打孔检查方案(蜂窝打孔间距约300±50mm,孔径φ5mm,打孔检查后,灌胶堵孔处理)蜂窝传剪性能基本不受影响。蒙皮传载能力削弱程度按孔径与孔距比例计算,削弱约1.67%左右。因此打孔方案对舵面静强度影响很小。根据强度计算结果,打孔后的舵面强度满足设计要求。
        (三)舵面打孔及积水检查要求
        在舵面蜂窝结构上制Ф5mm检查孔;采用X光设备对打孔部位及蜂窝结构周边部位(宽度100mm范围内)进行检查,判断是否存在积水;发现积水或腐蚀情况,则必须确定其积水或腐蚀程度和范围。如发现有明显的密封失效迹象,可在该部件该部位附近增加1个Ф5mm检查孔。
        (四)蜂窝芯腐蚀检查要求
        将蜂窝结构件置于光线充足环境下,或采用聚光手电筒和放大镜对孔内蜂窝芯材进行目视检查,观察其表面状态,并判别腐蚀程度。如看不清楚,可用小镊子夹取孔内蜂窝碎片,在光线充足环境下观察。并用棉签在孔内擦拭,检查孔内是否进水。同时用胶带纸将孔盖住,修复堵孔前取下,以免潮湿空气进入。
结束语
        通过本次研究解决了蜂窝结构舵面腐蚀和检查问题,从而解决了外场使用和进厂大修飞机蜂窝结构舵面的检查,节省了更换成本,缩短了更换周期,保证了更换质量。本次研究形成的成果可推广到其他机型的舵面蜂窝结构的腐蚀检查。推广应用前景广范,实用价值高。
参考文献:
        1. 《中国航空材料手册》,中国标准出版社,2002年版。
        2. 《材料的腐蚀与防护》,西北工业大学出版社,2006年版。
               
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