摘要:本文分析了EBZ-160S型掘进机存在的问题和工作原理,提出改进方法,最后评价了其改进后的效果。
关键词:掘进机;电控系统;问题;改进
引言:煤矿井下巷道掘进生产,如今都多使用了掘进机。然而,在生产使用过程中,有些掘进机就暴露了一些问题。比如有的运行期间容易损坏零部件,有的工作效率不能充分发挥,有的配套服务设施复杂,且维护材料投入大,有的甚至安全保护性能差等。在此,就以EBZ-160S/1140型悬臂式掘进机为例加以分析说明。该掘进机工作性能良好,保护理念也比较先进,且工作效率较高。但是,掘进施工期间,它对供电电缆的质量要求较高,投入的成本较大。经分析认为,在不损坏控制理念基础上,改进降低掘进成本的投入很有必要。为此,提出了对先导回路做出创新改进的意见。经验证,效果较好,达到了改进的目的和效果。
1.掘进机存在的问题
掘进生产期间,随着掘进面的不断向前推进,由于需要急停切断上级的开关,此时掘进机就需要大量地使用了UCPQ3×50+1×16+3×6型7芯电缆,进而导致了掘进成本的大幅增加。如果减少7芯电缆的投入量,那么上级开关就要随掘进面的延伸而不断前行移动,但是此举是不可能的。如此开关随之前延,明显增加了工人的劳动强度,况且开关的不断移动,伴随电缆也不断增加,同时还会给电气设备的正常安全运行带来了隐患,并增加了维修的难度。由此可见,随着掘进面的不断向前延伸,而掘进机所存在的缺点也就充分暴露出来了。
2.掘进机电控系统的创新改进
2.1 掘进机电控系统原理及特点
1)掘进机的工作原理分析。该型号的掘进机的工作原理。见图l所示。①送电程序:当按下电控箱上的“主启”按钮时,通过供电电缆的控制芯线,实现远距离接通(用户)前级防爆开关(PJ点闭合,PJ为前级开关自保接点),此时电控箱隔离开关的上方进线端有电。合上隔离开关GK,控制变压器有电(图未表现),即可进行其他操作。②停电程序:在停电时,按下电控箱上“主停”按钮即可。在机械设备或人身处于危险状态时,可在图1中的三处任意按下“急停”按钮。此时远距离就可分断前级开关,实现电控箱断电,电动机全部实现了停止运行。
2)掘进机电动机的控制方法分析。①该掘进机控制系统功能的设计理念是符合《煤矿安全规程》、《机电设备质量安全标准》规定要求的,就是说先启动主泵电机后才可启动截割电机,其之间有互锁功能。②主油泵电机的控制方式。启动过程:按下“油泵”启按钮时,PLC输入点XO03,输出点Y005闭合并进行自保。此时继电器JC2吸合,待油泵电机的接触器MC2吸合,再接通主回路ACl140V电源,主油泵电机就开始运转。启动之后,操纵升降、回转、行走、铲板等液压手柄,这时各机构实现相应的动作。停止过程:按下“油泵”停按钮时,PLC输人点XO04动作,使输出点YO05断开,此时继电器JC2断开,进而接触器MC2断电,这样主油泵电动机就停止运转了。
3)掘进机电控系统主要特点。根据以上分析可知,在按下掘进机电控箱上的主启按钮时,上级开关吸合上电,自保接点PJ就闭合;松开主启按钮时,上级开关就自保供电,隔离开关GK电源侧(上方)有电;在按下主停按钮时,合上隔离开关GK,掘进机内部的工作变压器有电工作,此时的PLC工作电压交流220V上电,再经电源模块整流为DC24V为PLC内部接点提供工作电压。据此分析。掘进机电控系统也有两个明显的优点:一是控制系统由PLC全程监控,系统工作准确、可靠,且保护功能齐全。这里PLC通过接收高低压电平信号经过逻辑运算后,再经过数字或模拟的输入输出,从而实现控制各种动作;二是所有的急停开关能全部分断上级开关。它切断电源迅速,从而有效减小了事故的范围扩大,并保证人员不带电操作与检修,进而确保了人员和设备的安全可靠运行。
2.2 掘进机电控系统创新改造方法
根据掘进机电控系统原理,以及现场的工作情况,结合《煤矿安全规程》和《煤矿机电设备质量标准》要求,为了能有效地降低掘进施工电缆投入,并能降低工人的劳动强度和维修难度,又不影响原机的性能。对此,我们仔细对照图纸分析和研究,认为修改先导回路即可解决这些问题。
由于PLC内部工作控制电压是DC24V,它属于本质安全型。掘进机的先导回路中,所有的急停开关都是使用的常闭接点,且依据掘进机的设计理念和功能运行,即“先启动主油泵电机后方可启动截割电机,其之间设置互锁”,还有“主油泵电机启动运转后,操纵升降、回转、行走、铲板等液压手柄,各机构才能相应动作”等。如果把先导回路的接点X1,X2断开,直接串接至油泵停的PLC控制回路中42(X005)和汇流线38(DC24V,COM),再把先导回路中的主启按钮改接成常闭点。如此油泵房就变为主启的功能,既控制油泵启,又接通了先导回路,同时还不影响功效。此时只要按下油泵停或所有急停按钮中的任意一个按钮,那么PLC输入端X004都能够接收到信号由高电平转为低电平输入,再经过运算发出指令使PLC输出端口Y005断开,进而使继电器JC2断开,油泵就停止工作。相继MC1断开,截煤电机也掉电,整个掘进机便停止了工作,使油泵电机和截煤电机进入了互锁状态。中间的工作都是由PLC接收到停止指令后,经过预先编程程序来执行完成的。掘进机电控系统改造后的工作原理,见图2所示。
3.掘进机电控系统改进后的应用效果评价
该掘进机电控系统改造后,经过在井下掘进现场投入使用,其工作效果非常好。掘进机在工作过程中,也未出现电控故障,掘进生产能比较顺利进行。如此改造后,大大降低了工人的维修劳动强度和难度,虽然不能切断整个掘进机的电源(隔离开关进线端有电),但是不违反“专人停送电制度”和“严禁带电维修和搬迁电气设备制度”等规定。改造后千米巷道能大大节省7芯电缆与4芯电缆的差价(350元计算),节省电缆投入费用达35万元以上。显然,其改造后效果是非常好的。
结束语:通过本例对掘进机电控系统的实际改造可知,在不影响掘进机电控系统性能的基础上,有效减少了掘进电缆投入量,大大降低了掘进施工成本。同时,工人的劳动强度和维修难度降低,进而实现了效率和安全程度提高的效果。
参考文献:
[1]林勇.EBZ-160S/1140掘进机组先导回路的改造[J].科技情报开发与经济,2009,17:227-228.
[2]董友林.掘进机电控系统改造[J].黑龙江科技信息,2013,5:70.