绝缘油气相色谱分析处理电力变压器故障的探究

发表时间:2020/7/2   来源:《电力设备》2020年第6期   作者:秦子越
[导读] 摘要:本文对气体含量变化原理进行分析,并通过实例分析的方式,利用气相色谱探究某大型变电站中主变设备的故障现象、故障原因与相应的解决措施。
        (国网吉林省电力有限公司检修公司  吉林长春  130000)
        摘要:本文对气体含量变化原理进行分析,并通过实例分析的方式,利用气相色谱探究某大型变电站中主变设备的故障现象、故障原因与相应的解决措施。色谱分析结果显示,该厂的主变设备因绝缘油氧化分解产生特征气体而引发故障,经过采取一系列解决措施,目前色谱数据已经基本正常,变压器也恢复到正常状态投入生产活动之中。
        关键词:绝缘油;气相色谱分析;电力变压器;故障处理
        引言:在电力系统结构中,变压器属于十分重要的设备之一,其运行状态对整个系统的工作效率具有较大影响。但是,变压器运行时常常受到多种因素影响,导致其发生故障问题。为了提高供电可靠性,提早发现变压器的潜在故障,应采取气相色谱分析法定期对该设备进行监控和检验,根据检验结果及时发现潜在故障,使变压器始终处于健康状态投入运行。
        1气体含量变化分析
        在变压器正常运行下,受热与电的双重影响,绝缘油与相关绝缘材料可能会逐渐老化分解,产生少量气体,如甲烷、氢气、乙烷、乙炔等等。当变压器内部出现过热型、放电型故障时,此类其他含量会迅速增加。对此,可通过气相色谱分析的方式,将与绝缘油相融合的气体分离出来,再注入色谱仪中进行组分,分析其含量,最后根据分析结果判断是否存在故障,并在故障状态下确定故障类型。通常情况下,当变压器过热时容易产生氢气;当设备内部进水受潮时,氢气含量将会持续增加,但其他气体成分通常不会改变。在温度为800—1200℃环境下会形成乙炔,待温度降低后,反应被迅速抑制,变成重新化合的稳定产物而积累。因此,其通常形成于电弧弧道之中,容易引发放电性故障。在温度为500℃时,甲烷与乙烷产生,随着其含量不断增加,变压器经常出现过热性故障;当变压器绝缘材料过热或老化时,将形成CO和CO2。在开放式变压器中,如若总烃含量大于150,CO含量大于300时,设备很可能出现固体绝缘过热故障[1]。
        2电力变压器故障案例
        变压器作为电力系统中的重要内容,其发生故障的概率也相对较高,对大型变电站的生产运行带来一定的不良影响。对此,本文以某大型变电站为例,该厂区已经建成20余年,相关设备较为老化,变压器故障时常发生影响正常生产运行,急需采取科学有效的措施加以解决,使其尽快恢复健康状态投入到电力生产工作之中。
        2.1故障发生
        某大型变电站中的3号主变类型为SFP8-75000/500KV型、75000kV·A,在投入运行6年后进行一次吊罩大修。同年在检修人员定期检验时,发现该变电器的油熔气体中的氢气、一氧化碳、二氧化碳含量均有所提高,其中H2的含量为139,CO的含量为371,CO2的含量为3849,总烃值为1062,远超过相关规定中的特征气体界定值。对此,技术人员及时对该3号发电机出力进行限制,缩短其主变油色谱监测周期,并采用红外线测温等方式。在后续几个月中,发现三种气体与总烃的数值仍在不断提高。三次气相色谱分析数据如下:首次色谱分析中,H2的含量为9.4,CO的含量为81,CO2的含量为1403,总烃的数值为6.29;在第二次色谱分析中,H2的含量为139,CO的含量为371,CO2的含量为3849,总烃的数值为1069;在第三次色谱分析中,H2的含量为194.88,CO的含量为386.95,CO2的含量为5840.25,总烃的数值为2944.25。其中,总烃相对产气速率的计算公式为:
       
        式中,rr代表的是总烃相对产气速率,单位为%/月;Ci1代表的是首次取样时总烃的含量,单位为;Ci2代表的是第二次检测时总烃含量,单位为;△t代表的是两次采样间隔的时间,单位为月。
        2.2原因分析
        根据气相色谱的分析数值可知,主变油样中气体主要为CO2、CO与H2,与油和纸过热特征气体大致相同。以第三次采样数据为依据,采用三比值法对故障原因进行探究,C2H2与C2H2的比值为0,CH4与H2的比值为4.71,C2H4与C2H6的比值为2.58,根据比值法编码规则确定故障类型,该故障属于中温过热型,即温度在300—700℃之间。油中气体总烃与CO、CO2的含量均较高,CO2与CO的比值为15.09,超过界定值7,根据相关判断规则可知,故障原因与固体绝缘相关。
        2.3处理措施
        在确定故障原因所在之后,开始制定相应的解决方案,由于该主变为钟罩式,需要吊壳解决问题,应事先与厂家取得联系,准备好相同型号的分接开关与配套的密封配件。为了减少损失,其他主变继续投入运行。经过专业人员进行检测与分析,并将处理方案上报给厂部批准,决定择机吊芯检查。在当年年底,吊起3号主变钟罩,对变压器高压与低压侧直流电阻进行测试,对变压器进行全面检查。在顶部检查时,发现铁芯接地联片中间位置存在凹陷,与铁芯粘在一起。该联片表面为绝缘纸包裹,中间位置的绝缘纸已经基本烤焦,个别地方已经脱落,接地联片的70%已经烧掉[2]。
        根据相关技术要求可知,铁芯接地引出联片只能有一处与铁芯相连,因联片长度较长,贴在铁芯副级表面,虽然外表包裹了绝缘纸,但在初次安装与后续大修时反复拉扯,很可能使绝缘处受到损伤,加上设备工作时铁芯在不断振动,其副级表面存在锋利的尖角,在运行时逐渐使绝缘层受到磨损,导致铁芯接地引出联片与各级两点相连,主副级之间产生电势差,导致铁芯联片与其主、副级之间形成电流循环,在焦耳热作用下使绝缘层炭化,致使部分联片被烧毁。发热联片与绝缘油接触后氧化分解,形成特征气体。如若联片已经被烧断,将导致铁芯没有接地点,为设备安全运行埋下较大隐患。对此,应对接地联片进行更换,再真空滤油,回装设备。
        2.4运行效果
        同年年底,3号主变经过修理后正式投入运行,并定期由专门的油务管理者对绝缘油的气相色谱进行分析,检测结果为:三次气相色谱分析数据如下:首次色谱分析中,H2的含量为7.19,CO的含量为26.27,CO2的含量为1376.2,总烃的数值为183.72;在第二次色谱分析中,H2的含量为8.52,CO的含量为44.50,CO2的含量为1803.5,总烃的数值为236.2;在第三次色谱分析中,H2的含量为8.21,CO的含量为92.6,CO2的含量为1752.50,总烃的数值为207.2。根据检测数据可知,3号主变经过修理之后,总烃指标开始缓慢上升,当总烃提升到故障处理前的10%左右时,基本处于稳定状态,随后逐渐降低。这一变化特点与绕组内存气体的缓释规律相符合,基本可以表明设备故障已经排除,当前该设备的运行状态良好,工作效率也有了很大提高。
        当前虽然事故隐患得以排除,但此类故障的发生也充分体现出该厂存在的问题,该厂建成运行已有20余年,许多设备老化严重,急需实施全方位的更新与改造。同时,虽然在生产制度方面较为全面,但执行力度需要进一步提升。例如,值班人员在设备巡检过程中,如若能够细致认真,提早发现3号主变器的运行异常,并加强重视及时采取解决措施,则故障的影响便会小很多。
        结论:综上所述,在变压器运行过程中很容易出现故障问题,采用气相色谱分析法可有效解决设备内部发热故障问题,避免设备因铁芯无法接地而被烧坏。变压器作为电力系统中的重要内容,如若大修一次需要20天左右时间,色谱监测可及时发现设备内部的潜在故障,有针对性的处理和解决,有效避免设备大修为变电站带来的损失,确保变电站的可持续经营生产。
        参考文献:
        [1]李小婧,郑雅轩.变压器绝缘油气相色谱的异常分析[J].中国科技博览,2018.
        [2]吴灿忠.变压器绝缘油气相色谱的异常分析[J].内蒙古水利,2019(04):150-151.
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